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功率半導(dǎo)體IGBT失效分析與可靠性研究

作者:黎長源,項永金,王少輝(格力電器(合肥)有限公司,合肥 230088) 時間:2021-09-01 來源:電子產(chǎn)品世界 收藏
編者按:高端變頻空調(diào)在實際應(yīng)用中出現(xiàn)大量外機(jī)不工作,經(jīng)過大量失效主板分析確認(rèn)是主動式PFC電路中IGBT擊穿失效,本文結(jié)合大量失效品分析與電路設(shè)計分析,對IGBT失效原因及失效機(jī)理分析,分析結(jié)果表明:經(jīng)過對IGBT失效分析及IGBT工作電路失效分析及整機(jī)相關(guān)波形檢測、熱設(shè)計分析、IGBT極限參數(shù)檢測對比發(fā)現(xiàn)IGBT失效由多種原因?qū)е?,IGBT在器件選型、器件可靠性、閂鎖效應(yīng)、驅(qū)動控制、ESD能力等方面存在不足,逐一分析論證后從IGBT本身及電路設(shè)計方面全部提升IGBT工作可靠性。


本文引用地址:http://2s4d.com/article/202109/427946.htm

0   引言

(絕緣柵雙極型晶體管)是由BJT(雙極型三極管)和MOS(絕緣柵型場效應(yīng)管)組成的復(fù)合全控型電壓驅(qū)動式功率半導(dǎo)體器件,兼有 的高輸入阻抗和GTR 的低導(dǎo)通壓降兩方面優(yōu)點。 綜合了以上兩種器件的優(yōu)點,耐高壓、驅(qū)動功率小而飽和壓降低、開關(guān)速度快、開關(guān)損耗小,非常適合應(yīng)用于直流電壓為600 V 及以上的變流系統(tǒng),如交流電機(jī)、開關(guān)電源、照明電路、牽引傳動。目前 是綠色經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里的核心技術(shù)之一,規(guī)范應(yīng)用于在航空航天、新能源、軌道交通、工業(yè)變頻、智能電網(wǎng)等領(lǐng)域。IGBT 作為自動控制和功率變換的關(guān)鍵核心部件,是必不可少的功率“核芯”。采用IGBT 進(jìn)行功率變換,能夠提高用電效率,提升用電質(zhì)量,實現(xiàn)30%~40% 的節(jié)能效果。即使對傳統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行IGBT 技術(shù)改造,平均節(jié)電率仍可提升20%。此外,IGBT 還是實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵元件,光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、太陽能發(fā)電等新能源都要借助IGBT 產(chǎn)品將電能輸送到電網(wǎng)中[1-4]

1   分析與生效機(jī)理研究

1.1 失效器件無損檢測分析

1.1.1 X-ray透射分析

失效IGBT 表面無損傷,萬用表測試1、2、3 腳互相短路,X 光透射內(nèi)部IGBT 芯片金線焊接等無異常,片芯表面有燒毀點(圖1),分析內(nèi)部過電損傷導(dǎo)致失效。

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圖1 IGBT X光透射圖片

1.1.2 開封解析

對主板失效IGBT 進(jìn)行開封解析,內(nèi)部片芯表面有擊穿燒痕跡,IGBT 失效均為有源區(qū)(active area)受到高能量損壞,分析主要為過電擊穿失效,如表1 所示。

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1.1.3 IGBT結(jié)構(gòu)描述

絕緣柵雙極性晶體管IGBT 等效電路如圖2 所示。

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圖2 IGBT結(jié)構(gòu)描述

1.1.4 失效IGBT應(yīng)用電路

如圖3, 紅框部分為PFC 電路整流濾波部分,C401 電容具有濾波和抑制EMI 作用,PFC 主電路部分由PFC 電感L3、IGBT 及快恢復(fù)二極管D901 組成。當(dāng)IGBT 閉合時電感L3 充能,IGBT 斷開時電感L3 釋放電能。IGBT 應(yīng)用電路結(jié)構(gòu)圖如圖3 所示。

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圖3 IGBT應(yīng)用電路

2   失效原因及失效機(jī)理分析

經(jīng)過對失效IGBT 器件 能力檢測、極限參數(shù)測試分析(極限耐壓、 安全工作區(qū)、開關(guān)損耗、)、應(yīng)用環(huán)境、驅(qū)動電路設(shè)計、整機(jī)工作波形分析、熱設(shè)計分析發(fā)現(xiàn)其存在眾多不足,總結(jié)歸納如下。1)IGBT 柵極 水平低,經(jīng)過對IGBT 柵極水平測試,ST IGBT 柵極ESD 水平平均在3 400 V,最低只有2 900 V, 生產(chǎn)過程易出現(xiàn)靜電放電損傷IGBT。ST IGBT 與Renesas、Farichild( 編者注:2016年被安森美收購)靜電能力測試對比結(jié)果如表2。

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2)IGBT 超出絕對最大值發(fā)生過電壓事件(RB安全工作區(qū))、導(dǎo)致IGBT 失效問題,經(jīng)過分析與廠家測試有關(guān),廠家測試標(biāo)準(zhǔn)較為寬松,對于離散在邊緣位置的一部分物料沒有有效篩選剔除,在過負(fù)荷環(huán)境,在電源質(zhì)量差環(huán)境易出現(xiàn)IGBT 導(dǎo)致?lián)舸┱ㄊ?,廠家在片芯測試環(huán)節(jié)沒有實施片芯測試篩選。

3)IGBT 應(yīng)用電路設(shè)計存在缺陷,在特殊條件下檢測有負(fù)壓存在,在PFC 電路中若IGBT 兩端存在負(fù)壓沒有二極管續(xù)流會損傷IGBT,導(dǎo)致?lián)舸┦А?/p>

4)IGBT 柵極耐壓測試發(fā)現(xiàn)IGBT 及2 個廠家驅(qū)動芯片存在差異,東芝IGBT 柵極極限耐壓在25~27 V,ST IGBT 柵極極限耐壓在24 V,TC4427驅(qū)動芯片極限耐壓23 V,IR4427 驅(qū)動芯片極限耐壓25~27 V。TC4427 IGBT 驅(qū)動芯片耐壓偏低,低于實際應(yīng)用24 V 穩(wěn)壓二極管工作電壓,當(dāng)柵極電壓存在突變波動時,過壓沖擊將TC4427 芯片擊穿,導(dǎo)致24 V穩(wěn)壓二極管實際上沒有工作電壓。穩(wěn)壓二極管選型不合理,需降低穩(wěn)壓二極管耐壓水平。TC4427 IGBT 驅(qū)動芯片極限耐壓水平在22 V,測試數(shù)據(jù)如表3。

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IGBT 驅(qū)動電路穩(wěn)壓管選型為24 V,在TC4427 的引腳Vout 上會出現(xiàn)瞬態(tài)大電壓,在空調(diào)機(jī)組關(guān)閉的瞬間,實際檢測IGBT 驅(qū)動波形發(fā)現(xiàn)最大脈沖電壓約為24 V,比TC4427 規(guī)格書中的最大值22 V 高出2 V,脈沖電壓超過最大值,器件的可靠性或使用壽命可能受影響。穩(wěn)壓管值24 V 是基于保護(hù)IR4427 選擇的,無法有效保護(hù)TC4427。需要改變穩(wěn)壓管值到22 V下,增大穩(wěn)壓管功率,從而有效保護(hù)TC4427 免受過壓沖擊損壞。IGBT 柵極極限耐壓測試如圖5~ 圖6,可見① G-E擊穿電壓:ST 比東芝明顯偏低。② E-G 擊穿電壓:ST比東芝明顯偏低。

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圖5、圖6 東芝ST IGBT柵極耐壓測試對比

TC4427 芯片極限電壓測試,TC4427 芯片VCC 測試首次出現(xiàn)擊穿拐點在18~19 V,隨著施加電壓增加擊穿電壓增大,總體測試芯片擊穿電壓大致范圍在21~23 V之間。

5)模塊散熱效率差,散熱器使用金屬拉絲,表面粗糙度大(0.15 mm),影響模塊散熱效率,散熱器拉絲工藝外貌如圖7,需要降低粗糙度。更改散熱器銑削工藝。部分IGBT 失效,通過分析為過流燒壞,進(jìn)一步分析為功率器件散熱不良失效,對應(yīng)IGBT 螺釘鎖緊無異常。通過對故障件上匹配的散熱器粗糙度進(jìn)行檢查,確認(rèn)部分使用金屬拉絲工藝散熱器表面粗糙度較差,容易導(dǎo)致IGBT 工作過程中局部地區(qū)散熱效果不佳,溫度積聚升高,過熱燒毀。

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圖7 散熱器金屬拉絲外貌

6)IGBT 銅板與散熱器電氣間隙不合格導(dǎo)致燒毀問題,經(jīng)過分析是硅膠片尺寸設(shè)計不合理,員工裝配存在差異,在硅膠片貼偏情況下,IGBT 銅板與散熱器電氣出現(xiàn)間隙不合格擊穿燒毀IGBT。IGBT 引腳與散熱器凸臺有一定間隙,硅膠片未能完全覆蓋,IGBT 引腳與散熱器凸臺電氣間隙過小,也存在過電打火隱患。IGBT打火失效如圖8 所示,需要增加硅膠片尺寸,保證有效電氣間隙。

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圖8 失效件IGBT打火圖片

3   IGBT工作可靠性提升方案

1)提升IGBT 柵極ESD 水平,由之前3 400 V 提升至8 000 V。基本杜絕生產(chǎn)過程ESD 損傷IGBT 導(dǎo)致失效問題。ST 新品ESD 水平測試測試數(shù)據(jù)如表4,AB兩個廠家IGBT 柵極ESD 測試對比數(shù)據(jù)如圖9 所示。

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圖9 IGBT柵極ESD水平測試對比

2)實施汽車級PPAT 篩選測試標(biāo)準(zhǔn),增加100% 片芯閂鎖效應(yīng)測試,廠家在片芯測試(增加PPAT 測試篩選VTH、BVCES、VCESAT 參數(shù))環(huán)節(jié)實施片芯閂鎖效應(yīng)測試篩選。PPAT 測試能夠消除任何可能離群值或鎖存弱點如圖10 所示,把離散的有質(zhì)量可靠性問題物料全部剔除。

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圖10 片芯測試篩選標(biāo)準(zhǔn)圖

3)IGBT 內(nèi)部增加5 A/600 V 續(xù)流二極管, 用于防止IGBT 可能出現(xiàn)的負(fù)壓,解決IGBT 反向負(fù)壓導(dǎo)致IGBT 失效問題,提高IGBT 在復(fù)雜環(huán)境工作的可靠性。

4)IGBT 柵極驅(qū)動穩(wěn)壓二極管重新選型,將工作電壓由24 V 改為20 V。

調(diào)整前段穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓值,保證工作冗余量。TC4427 芯片極限工作電壓大于22 V,實際測試平均工作極限耐壓值23 V,IGBT 驅(qū)動電路使用穩(wěn)壓二極管為24 V,不能有效驅(qū)動IGBT 保護(hù)電路,驅(qū)動芯片失效,導(dǎo)致IGBT 擊穿失效。測試TC4427 芯片(IGBT 驅(qū)動芯片)各個批次的極限工作電壓大于22 V(符合規(guī)格書),普遍小于24 V,分析將線路設(shè)計中的24 V 穩(wěn)壓二極管變更成20 V 后,可以更好保護(hù)電路中的驅(qū)動芯片和IGBT,如圖11 所示。

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圖13 IGBT驅(qū)動電路圖

5)驅(qū)動芯片改為IR4427 芯片,該芯片柵極耐壓相對較高,TC4427 耐壓在22~23 V,IR4427 極限耐壓在25~27 V。

6)提升散熱效率,改變散熱器加工工藝,由金屬拉絲工藝改為銑削工藝,提高散熱器裝配面的粗糙度,由0.15 mm 降低0.05 mm,IGBT 散熱效率大幅度提升。IGBT 整體溫升降低5 ℃。

7)硅膠片尺寸加長,更改硅膠片尺寸,杜絕硅膠片尺寸過小造成的IGBT 與散熱器接觸打火燒毀。比之前加長8 mm,能更好包裹住IGBT 本體底部及IGBT 引腳,防止硅膠片與散熱器接觸出現(xiàn)漏電,以及電氣間隙不足導(dǎo)致的打火異常。

8)選取低熱阻的硅膠片,提高IGBT 散熱效率,經(jīng)過對新物料IGBT 溫升及散熱效率測試,可以降低溫升5 ℃左右。降低IGBT 概率,提高IGBT工作可靠性。

4   整改總結(jié)及意義

本文結(jié)合大量失效品分析與電路設(shè)計分析,對IGBT 失效原因及失效機(jī)理分析的結(jié)果表明:經(jīng)過對IGBT 失效分析及IGBT 工作電路失效分析及整機(jī)相關(guān)波形檢測、熱設(shè)計分析、IGBT 極限參數(shù)檢測對比發(fā)現(xiàn)IGBT 失效由多種原因?qū)е拢琁GBT 在器件選型、器件可靠性、閂鎖效應(yīng)、驅(qū)動控制、ESD 能力等方面存在不足,逐一分析論證后,從IGBT 本身及電路設(shè)計方面提升IGBT 工作可靠性。

參考文獻(xiàn):

[1] 王瑞.大功率IGBT柵極驅(qū)動電路的研究[J].電氣自動化,2014(3):115-117.

[2] 楊閎盛,宋郭蒙,王雄.IGBT模塊與散熱器接觸界面氣隙對散熱的影響研究[J].機(jī)車電傳動,2020(1):18-21,33.

[3] 尹新.基于柵極控制的IGBT關(guān)斷過電壓研究[J].電源技術(shù),2016(3):680-683.

[4] 唐勇.高溫下的IGBT可靠性與在線評估[J].電工技術(shù)學(xué)圖13 IGBT驅(qū)動電路圖 報,2014(6):17-23.

(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年8月期)

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