基于某款純電動汽車永磁同步電機不同轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)對噪聲影響的分析
0 引言
本文引用地址:http://2s4d.com/article/202010/419390.htm永磁同步電動機因其體積小、質(zhì)量輕、效率高等特點被廣泛用于純電動汽車。作為純電動汽車的動力源,和傳統(tǒng)汽車一樣,是產(chǎn)生整車噪聲的一個主要來源。而不一樣的是和傳統(tǒng)汽油車相比,純電動汽車的動力源永磁同步電機產(chǎn)生的高頻噪聲,尖銳刺耳讓人難以忍受,造成的危害更大,影響駕駛員和乘客的身心健康。噪聲作為電機的主要質(zhì)量指標之一[1],其噪聲的大小決定了整車的舒適性。
本文基于對某款純電動汽車車用永磁同步驅(qū)動電機噪聲進行測試和分析,數(shù)據(jù)上發(fā)現(xiàn)全油門加速工況車速在25Km/h~75Km/h對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速1500r/min~6000r/min之間的48階次噪聲聲壓級較高,人耳也能明顯聽出高頻刺耳嘯叫聲[2]。因電機已量產(chǎn),重新設(shè)計電機的磁路結(jié)構(gòu)成本高、周期長、產(chǎn)線也需要大變,花費代價太高,本文在僅改變轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上優(yōu)化永磁同步驅(qū)動電機48階次噪聲,以較小的代價控制其聲壓級以達到可接受范圍。
圖一 車內(nèi)駕駛員右耳噪聲階次彩圖
1 純電動汽車驅(qū)動電機噪聲分析
在全油門加速工況下,測試車內(nèi)駕駛員右耳噪聲數(shù)據(jù),繪制出48階次彩圖,如圖一所示[3]。整車車速在25Km/h~75Km/h對應(yīng)電機轉(zhuǎn)速1500r/min~6000r/min之間的48階次噪聲聲壓級較高,整車內(nèi)電磁噪聲明顯。下面通過改變轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)來分析其對48階次噪聲的影響。
2 驅(qū)動電機轉(zhuǎn)子磁鋼優(yōu)化分析
電機的電磁噪聲主要是由電機內(nèi)部振動而產(chǎn)生,各階次的諧波會引起振動,削弱各階次的諧波對電磁噪聲的改善起到很大作用,而轉(zhuǎn)子分段斜極是一種能有效削弱齒諧波、改善電機齒槽轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)矩脈動的常用方法[3]。
圖二 某新能源電動汽車初始轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖
2.1 原電機轉(zhuǎn)子磁鋼兩段式斜極結(jié)構(gòu)
圖二所示為某新能源電動汽車初始轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,轉(zhuǎn)子磁鋼分為兩段式,為兩段式斜極結(jié)構(gòu)。為找出效果較好轉(zhuǎn)子磁鋼方案進行整車搭載驗證,測試兩段式斜極臺架數(shù)據(jù)與優(yōu)化后的轉(zhuǎn)子磁鋼方案對比,選出臺架測試最優(yōu)方案。電機運行工況:模擬整車全油門加速。
圖三所示為兩段式斜極在臺架上測試數(shù)據(jù),測試轉(zhuǎn)速為1500到6000轉(zhuǎn),匹配整車在此轉(zhuǎn)速段的噪聲。數(shù)據(jù)上可看出此轉(zhuǎn)速段48階次噪聲在70分貝以上,最高達80分貝以上,駕駛員在駕駛室內(nèi)能明顯感受到尖銳的電磁噪聲。
圖三 兩段式斜極臺架測試數(shù)據(jù)圖
2.2 4段式斜極V型結(jié)構(gòu)
圖四所示為4段式斜極V型結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,改變磁鋼結(jié)構(gòu)到V型,電機運行工況:模擬整車全油門加速。
圖四 4段式斜極V型轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)示意圖
4段式斜極V型結(jié)構(gòu)的噪聲測試結(jié)果如圖五所示,其48階次噪聲在1600r·min-1~1900r·min-1轉(zhuǎn)速段及3900 r·min-1噪聲反而升高,此方案使得噪聲效果變差。
圖五 4段式斜極V型結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖
2.3 4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)
圖六所示為4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,磁鋼采用四段式交叉布置。電機運行工況:模擬整車全油門加速。
圖六 4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖
4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖噪聲測試結(jié)果如圖七所示,其48階次噪聲在1500r·min-1~3000r·min-1轉(zhuǎn)速段及4600 r·min-1以上有一定的改善效果,噪聲降低約4dB,全轉(zhuǎn)速段的噪聲平均值低于優(yōu)化前。
圖七 4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖
2.4 6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)
圖八所示為6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,磁鋼采用6段式段式交叉布置。電機運行工況:模擬整車全油門加速。
圖八 6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖
優(yōu)化前后的噪聲測試結(jié)果如圖九所示。優(yōu)化后的方案其48階次噪聲在2300r·min-1之前噪聲效果變差,高于優(yōu)化前2-6dB,2300r·min-1以上改善效果較明顯,噪聲降低最大值達到15dB,全轉(zhuǎn)速段的噪聲的平均值遠小于優(yōu)化前。,此方案配合低轉(zhuǎn)速段噪聲抑制方案也可使得整車有個較好的噪聲效果。
圖九 6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖
2.5 4段斜槽平行結(jié)構(gòu)
圖十所示為4段斜槽平行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖,磁鋼采用4段式平行斜槽布置。電機運行工況:模擬整車全油門加速。
圖十 4段斜槽平行結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)子磁鋼示意圖
4段斜槽平行結(jié)構(gòu)的噪聲測試結(jié)果如圖十一所示,其48階次噪聲在全轉(zhuǎn)速段都有改善效果,低轉(zhuǎn)速段效果比較明顯,降幅達6~15dB。因低速段工況駕駛員使用頻率較高,采用此方案能達到較好的結(jié)果。
圖十一 4段斜槽平行結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)臺架測試數(shù)據(jù)圖
3 總結(jié)
本文從驅(qū)動電機轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)方面進行臺架的測試與驗證。測試結(jié)果顯示不同轉(zhuǎn)子磁鋼結(jié)構(gòu)對噪聲的表現(xiàn)差異較大,4段式斜極V型結(jié)構(gòu)多噪聲不僅沒有改善反而使得噪聲效果變差。4段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)和6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)僅對部分轉(zhuǎn)速段有一定的改善。6段斜極ZigZag結(jié)構(gòu)方案配合低轉(zhuǎn)速段噪聲抑制方案也可使得整車有個較好的噪聲效果。4段斜槽平行結(jié)構(gòu)對48階次噪聲改善效果比較大,低速段降幅達6~15dB,48階次噪聲降低到較好的水平,5000轉(zhuǎn)以下也是城市工況最常用轉(zhuǎn)速段,采用此方案可提高整車的噪聲表現(xiàn)。
參考文獻:
[1] 陳永校,諸自強,應(yīng)善成. 電機噪聲的分析和控制[M]. 浙江:浙江大學出版社, 1987
[2] 陳士剛,沙文瀚,杭孟荀,等. 某款純電動汽車用驅(qū)動電機噪聲分析[J]. 汽車零部件, 2019(1):22-24
[3] 姚學松,陶文勇.某款電動汽車驅(qū)動用永磁同步電機噪聲分析[J]. 汽車零部件,2019,26(12):74-77
(注:本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2020年10月期)
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