物聯(lián)網(wǎng)智能空調(diào)用WiFi無線通信模塊應(yīng)用可靠性分析
0 引言
物聯(lián)網(wǎng)最近幾年開始快速發(fā)展,它是當(dāng)代信息時代的核心部分。也是步入信息化時代實現(xiàn)萬物互聯(lián)的核心技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)通過智能感知與識別技術(shù)實現(xiàn)人與人、物與物、人與物的信息互聯(lián)及信息交換。該技術(shù)被稱為第三次信息產(chǎn)業(yè)革命,是新一代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的高度集成與綜合應(yīng)用,也是下一個推動世界高速發(fā)展的重要生產(chǎn)力。
作為物聯(lián)網(wǎng)傳輸層核心器件,WiFi 模塊目前在家用電器等領(lǐng)域逐步投入使用。WiFi 無線網(wǎng)絡(luò)是有AP 和無線網(wǎng)卡組成的無線通信網(wǎng)絡(luò),可以將個人電腦、手持設(shè)備(PDA、手機(jī))等終端以無線方式進(jìn)行互聯(lián)[1]。它是一種短程無線傳輸技術(shù),能夠在百英尺(1 英尺約為0.3048 米)范圍內(nèi)支持互聯(lián)網(wǎng)接入無線電信號,幫助用戶訪問電子郵件等,為用戶提供無線的寬帶互聯(lián)網(wǎng)訪問;同時也是家庭、辦公室或旅途中上網(wǎng)的便捷路徑??傊琖iFi 組網(wǎng)方式簡單,主要技術(shù)優(yōu)點是無線接入、高速傳輸以及傳輸距離遠(yuǎn)。
2016 年A 企業(yè)開始實施智能家居戰(zhàn)略,智能空調(diào)應(yīng)運而生。實現(xiàn)空調(diào)智能化的重要組成器件WiFi 模塊開始批量投入使用,而應(yīng)用過程出現(xiàn)大量失效下線,半年累計達(dá)487 單。問題概括分為3 類:模塊芯片電源口短路、模塊PCB 變形翹曲度不合格以及模塊無局域網(wǎng)問題(1.2 V 短路制造問題),嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量,需要緊急采取有效方案解決問題。
1 失效分析
1.1 WiFi模塊中聯(lián)發(fā)科主芯片短路故障分析
1.1.1 器件阻值特性分析
對下線模塊進(jìn)行大量分析統(tǒng)計后,發(fā)現(xiàn)模塊失效全部是8~11 腳VCC 對地短路,正常情況呈高阻狀態(tài)(200 kΩ 以上),短路點如圖1。
● 失效模塊實際阻值特性檢測數(shù)據(jù)
對故障品進(jìn)行檢測,異常品VCC 對地阻值、PN 值測試穩(wěn)定。阻值范圍除個別超過1 kΩ,其他均在1 kΩ以下。通過測試核實確定測試VCC 對地阻值是最佳檢測判定方法,測試PN 值只能做間接判斷,正常品VCC對地阻值是不穩(wěn)定的,時刻在逐漸變化,開始檢測在200 kΩ 以上,后續(xù)逐漸降低至50 kΩ,故障模塊芯片口測試數(shù)據(jù)如表1。
1.1.2 芯片失效開封解析
對下線芯片進(jìn)行分析,芯片失效集中在對應(yīng)P117即VCC 供電對地短路,芯片開封解析查看內(nèi)部片芯對應(yīng)P117 即VCC 供電金線綁定區(qū)域基板表層有明顯過電燒毀痕跡,分析是過電導(dǎo)致芯片擊穿失效。
1.1.3 模塊主芯片電源部分靜電及過電沖擊試驗?zāi)M分析
1)MTK 芯片電源部分 ESD 水平實驗測試
針對WiFi 模塊失效,表現(xiàn)故障現(xiàn)象VCC 對地失效及無局域網(wǎng)問題,分析全部是主芯片過電失效[2-3],但要確定是芯片受靜電損傷后再次進(jìn)行功能測試受損,還是芯片直接過電擊穿失效。對芯片進(jìn)行ESD 水平測試,通過測試芯片電源部分VCC 對地ESD,總體測試5 單樣品全數(shù)通過20 kV,沒有出現(xiàn)失效,芯片ESD 測試數(shù)據(jù)如表2。經(jīng)過檢測確認(rèn)芯片電源部分是高阻抗口,從實驗測試情況看,芯片內(nèi)部設(shè)計有ESD 保護(hù)吸收電路,測試瞬間后阻值嚴(yán)重偏低(3.3 kΩ~46 kΩ),之后迅速恢復(fù)正常(一般在340 kΩ 以上)。經(jīng)過分析芯片失效與ESD 無直接關(guān)系。
2)MTK 芯片電源部分VCC EOS 水平實驗測試經(jīng)過分析模塊是過電EOS 失效,原因為測試設(shè)備過電導(dǎo)致,安排對模塊進(jìn)行過電模擬實驗。從實驗測試看,模塊VCC 對地施加5 V 電壓沖擊,模塊在小于2 s即出現(xiàn)擊穿失效,過電模擬實驗測試數(shù)據(jù)如表3,芯片檢測分析結(jié)果及過程與下線品相同,可以確定模塊失效是因為測試設(shè)備過電所致,從測試情況看芯片過電會立刻失效。
3) 分析總結(jié)
經(jīng)過對模塊進(jìn)行檢測、無損分析、開封分析查看內(nèi)部片芯對應(yīng)P117 即VCC 供電金線綁定區(qū)域基板表層,發(fā)現(xiàn)有明顯過電燒毀痕跡,分析認(rèn)為是過電導(dǎo)致芯片擊穿失效。對代工廠生產(chǎn)過程進(jìn)行分析排查發(fā)現(xiàn),廠家生產(chǎn)過程篩選測試設(shè)備主板器件失效導(dǎo)致芯片受過電沖擊失效(過電沖擊實驗驗證確認(rèn)是該原因?qū)е拢瑢y試設(shè)備重新更換并對模塊過電增加測試監(jiān)控,有效解決了該問題。
1.2 PCB板翹曲度不合格導(dǎo)致虛焊問題
生產(chǎn)過程中使用WiFi 模塊時發(fā)現(xiàn)存在大批模塊批量起翹、不平整變形現(xiàn)象,起翹至少為0.5 mm,導(dǎo)致回流焊之后出現(xiàn)嚴(yán)重虛焊,存在失效隱患,故障板照片如圖3。
圖3 故障板照片
1.2 .1 PCB板翹曲度對裝配影響實驗驗證
模塊生產(chǎn)出現(xiàn)大批量虛焊現(xiàn)象,經(jīng)過分析是板翹曲度不合格。為確定翹曲度在什么范圍內(nèi)不影響焊接質(zhì)量,安排實驗進(jìn)行驗證,以制定管控標(biāo)準(zhǔn)。對模塊進(jìn)行現(xiàn)場測量,曲翹度及過爐后不良數(shù)量情況如下,不良板全部是圖3 紅色框一側(cè)兩個焊點脫焊。模塊翹曲度程度對焊接影響試驗數(shù)據(jù)如表4。及格過試驗驗證分析確定焊接工藝方面接受可焊區(qū)形變?yōu)?.12 mm。
1. 2.2 分析總結(jié)
模塊PCB 板變形問題一直很突出,生產(chǎn)過程中斷續(xù)出現(xiàn),經(jīng)過試驗驗證模塊變形量在0.15 mm 以下不影響焊接,也不出現(xiàn)虛焊問題。為此修訂企標(biāo)及器件圖紙,模塊測試篩選變形量標(biāo)準(zhǔn)按0.15 mm 進(jìn)行控制。
1.3 模塊無局域網(wǎng)問題分析整改——1.2 V短路
經(jīng)過分析模塊無通信故障是芯片1.2 V 短路所致。大量數(shù)據(jù)統(tǒng)計匯總分析發(fā)現(xiàn)失效模塊對應(yīng)失效位置統(tǒng)一,從解剖芯片查看焊盤上錫焊接情況,并對大量失效板進(jìn)行尺寸、設(shè)計合理性進(jìn)行深入分析研究,發(fā)現(xiàn)板存在三個方面設(shè)計缺陷。
1) 從焊盤上錫外觀及短路狀態(tài)看,芯片焊盤印刷錫膏量偏多,導(dǎo)致過回流焊后錫熔融向焊盤之間方向流動,最終連錫短路。解決方案是增加焊盤尺寸,經(jīng)過試驗驗證評估,增加30% 可以有效解決問題。
2) 焊盤實際焊接面積尺寸大小一致性差,焊盤周圍有少量阻焊覆蓋,有效的焊接面積差異刷錫膏量不同,直接影響焊接效果。兩個焊盤之間實際沒有有效阻焊油墨隔離,一般通信板芯片焊盤設(shè)計均有阻焊油墨覆蓋。解決方案是在焊盤之間增加阻焊油墨隔離。
3) 地端焊盤周圍全部是銅箔,周圍表面有綠油覆蓋,過回流焊時錫通常是往兩個焊盤中間聚錫,由于設(shè)計不合理增加短路概率。通過地端開槽改變錫融化焊接時錫流動方向,與整改前流動方向相反。
1.3.4 分析總結(jié)
經(jīng)過對廠家PCB 板進(jìn)行詳細(xì)分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致模塊出現(xiàn)大量無通信故障的原因是廠家生產(chǎn)PCB 板存在設(shè)計不合理的地方,有3 個方面缺陷:1.2 V 對應(yīng)焊盤之間無阻焊窗、無開槽以及焊盤之間沒有阻焊油墨。PCB板焊盤尺寸整體偏小,由于焊盤變小生產(chǎn)工藝沒變,錫膏量相同導(dǎo)致焊盤錫膏量偏多,在引腳上錫熔融后溢出導(dǎo)致引腳之間短路。新PCB 增加焊盤尺寸30%、焊盤之間增加阻焊油墨及地端焊盤外側(cè)開槽要求(改變錫流動方向),徹底解決短路不良。針對該問題已經(jīng)將PCB尺寸及焊盤、阻焊、開槽等尺寸一致性控制納入入廠檢及檢驗規(guī)范重點控制項目。
PCB 板焊盤尺寸。焊盤長:(0.35±0.05) mm,焊盤寬:(0.2±0.02) mm。
PCB 板開槽大小。長:(0.22±0.03) mm, 寬:(0.15~ 0.20) mm。
2 WiFi模塊失效解決方案總結(jié)
2.1 主芯片3.3 V對地短路
經(jīng)過對模塊進(jìn)行檢測、無損分析開封查看內(nèi)部片芯對應(yīng)P117 即VCC 供電金線綁定區(qū)域基板表層,發(fā)現(xiàn)有明顯過電燒毀痕跡,分析為過電導(dǎo)致芯片擊穿失效。對代工廠生產(chǎn)過程進(jìn)行分析排查發(fā)現(xiàn),廠家生產(chǎn)過程篩選測試設(shè)備主板器件失效導(dǎo)致芯片受過電沖擊失效,對測試設(shè)備重新更換并對模塊過電增加測試篩選,有效解決本批次質(zhì)量問題。
2.2 PCB板翹曲度不合格導(dǎo)致虛焊問題
模塊PCB 板變形問題一直很突出,生產(chǎn)過程斷續(xù)出現(xiàn),經(jīng)過試驗驗證模塊變形量在0.15 mm 以下即不影響焊接,也不出現(xiàn)虛焊問題,修訂企標(biāo)及器件圖紙,模塊測試篩選變形量標(biāo)準(zhǔn)按0.15 mm 進(jìn)行控制。
2.3 主芯片1.2 V連錫短路
經(jīng)過對廠家PCB 板進(jìn)行詳細(xì)分析發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致模塊出現(xiàn)大量無通信故障的原因是廠家生產(chǎn)PCB 板存在設(shè)計不合理的地方,有3 個方面缺陷:1.2 V 對應(yīng)焊盤之間無阻焊窗、無開槽以及焊盤之間沒有阻焊油墨。PCB板焊盤尺寸整體偏小,由于焊盤變小生產(chǎn)工藝沒變,錫膏量相同導(dǎo)致焊盤錫膏量偏多,在引腳上錫熔融后溢出導(dǎo)致引腳之間短路。新PCB 增加焊盤尺寸30%、焊盤之間增加阻焊油墨及地端焊盤外側(cè)開槽要求(改變錫流動方向),徹底解決了短路不良。針對該問題已經(jīng)將PCB 尺寸及焊盤、阻焊、開槽等尺寸一致性控制納入入廠檢及檢驗規(guī)范重點控制項目。
3 整改總結(jié)及意義
模塊應(yīng)用出現(xiàn)大量失效,經(jīng)過分析均為模塊制造及設(shè)計問題導(dǎo)致長期大批量下線。經(jīng)過對物料深入分析研究最終找到可行解決方案,對于模塊芯片過電失效從設(shè)備器件失效及過電檢測保護(hù)方面進(jìn)行整改,可以有效監(jiān)控異常電壓及時進(jìn)行保護(hù)。針對模塊PCB 翹曲度不合格問題,通過實驗驗證確定控制標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)控制在0.15 mm,模塊焊接不受影響。針對芯片1.2 V 短路問題進(jìn)行焊盤尺寸及開槽、增加阻焊窗整改,有效解決短路不良,經(jīng)過實際跟蹤整改效果顯著 。
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(本文來源于《電子產(chǎn)品世界》雜志2021年4月期)
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