對鍋爐引風(fēng)機進行高壓變頻技術(shù)改造的設(shè)計
1 概述
本文引用地址:http://2s4d.com/article/201808/387545.htm中國鋁業(yè)青海分公司第三電解廠工程建設(shè)分兩期,現(xiàn)有200 kA預(yù)焙陽極電解槽268臺,年產(chǎn)重熔用鋁錠15萬t。電解生產(chǎn)中電解煙氣的處理采用國內(nèi)外大型鋁廠普遍采用的干法煙氣凈化法。電解槽電解反應(yīng)后產(chǎn)生含有大量HF、SO2、CO2等煙氣的粉塵,在離心鍋爐引風(fēng)機(以下簡稱排煙機)的負壓作用下,該煙氣經(jīng)過袋濾室下的VRI 反應(yīng)室進行吸附反應(yīng),利用布袋實現(xiàn)煙氣的氣固分離,利用引風(fēng)機將煙氣排入大煙囪,完成煙氣凈化的工藝。
目前,我分公司第三電解廠電解生產(chǎn)中電解煙氣的處理系統(tǒng),分別為東、中、西三套電解煙氣凈化系統(tǒng),共10臺排煙機,每套系統(tǒng)分別處理80、80、108臺電解槽的煙氣,分別設(shè)置于電解車間過道的兩側(cè)。
其中配用900 kW 異步電動機的2 臺(西部凈化系統(tǒng)),630 kW 異步電動機的8 臺(中、東部各4 臺),均為6.0 kV高壓異步電動機。凈化排煙機是電解車間煙氣凈化系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,是煙氣能否有效凈化和氟鹽能否有效回收的保障。
現(xiàn)有排煙機系統(tǒng)在運行過程中主要存在以下幾方面的問題。
1)設(shè)計流量余量過大就西部凈化系統(tǒng)來說,正常運行時系統(tǒng)需要的理論引風(fēng)量為1 041 004m3/h,實際設(shè)計的引風(fēng)量為1 418 012 m3/h,有377 008 m3/h的風(fēng)量余量,而現(xiàn)有的控制方式則是不論生產(chǎn)的需求大小,風(fēng)機都在額定功率(轉(zhuǎn)速)下運轉(zhuǎn),風(fēng)量調(diào)節(jié)采用入口多葉式調(diào)節(jié)閥,從而造成大量電能的浪費。
2)啟動電流過大我公司凈化系統(tǒng)排煙機配用的異步電動機均采用繼電保護的直接啟動方式,啟動電流較大,不僅對電網(wǎng)造成巨大沖擊,而且對電機本體結(jié)構(gòu)和風(fēng)機軸承箱造成一定損壞,同時使電動機電源側(cè)開關(guān)損壞時有發(fā)生,有時甚至導(dǎo)致配電回路跳閘,造成整個凈化系統(tǒng)失電,停止運行,嚴重影響了生產(chǎn)的正常運行。
3)保護系統(tǒng)簡單只有過流保護器對設(shè)備進行過流保護,設(shè)備運行的安全性和可靠性較低。
4)系統(tǒng)無法保證恒壓系統(tǒng)運行當(dāng)中,由于排煙機轉(zhuǎn)速無法調(diào)整,系統(tǒng)的壓力將無法調(diào)節(jié),相關(guān)參數(shù)無法進行有效控制,對凈化系統(tǒng)的凈化效率有很大影響。
2 技術(shù)改造方案設(shè)計
2.1 變頻器拖動方式的選擇
根據(jù)我廠實際工況,經(jīng)研究、討論確定變頻器拖動方式如下:西部凈化系統(tǒng)配用電動機900 kW 排煙機,變頻器控制方式采用“一拖一”的控制模式,共需2臺變頻器;東、中部凈化系統(tǒng)配用電動機630 kW排煙機,變頻器控制方式采用“一拖二”的控制模式,2 臺排煙機用1 臺變頻器實現(xiàn)運行的調(diào)節(jié)和控制,2臺排煙機均可以由變頻運行自由切換至工頻運行,共需4臺變頻器。如果在進行排煙機變頻器切換時,先停后啟,用高壓開關(guān)進行變頻器轉(zhuǎn)換,即可實現(xiàn)在一套系統(tǒng)中的2臺排煙機由1臺變頻器來控制。
2.2 控制及監(jiān)控方式設(shè)計
東、中、西部排煙機各用一臺PLC 實現(xiàn)集中控制。風(fēng)機的控制設(shè)現(xiàn)場、主控制室兩地控制,原有排煙機的就地啟停控制繼續(xù)保留。東、中、西部煙氣凈化系統(tǒng)控制柜、PLC 安裝在現(xiàn)場。10臺排煙機的控制變頻器及相關(guān)部件就近安裝于單獨的控制室內(nèi)。工控機(3臺)安裝在煙氣凈化系統(tǒng)主控室,利用組態(tài)軟件和Profibus-DP 通訊網(wǎng)絡(luò)實時監(jiān)控各風(fēng)機工作狀況,顯示分現(xiàn)場和控制室兩地顯示。監(jiān)控功能實現(xiàn)風(fēng)機的出口風(fēng)壓、風(fēng)機和電機軸承溫度及振動、電機電流的檢測。控制系統(tǒng)可根據(jù)生產(chǎn)工藝實際需要調(diào)節(jié)排煙機的運行狀態(tài),并且控制系統(tǒng)能對排煙機的所有運行參數(shù)進行遠程監(jiān)控,當(dāng)排煙機出現(xiàn)異常時,能立即停止排煙機的運行,并進行報警??刂葡到y(tǒng)能實現(xiàn)兩地控制(遠程控制和現(xiàn)場控制)??刂平缑婵梢赃M行變頻器的功能設(shè)定、運行和監(jiān)控參數(shù)設(shè)定及顯示、實時波形顯示、運行記錄打印、故障查詢;通過控制界面可以對變頻器直接進行軟啟動、設(shè)定運行頻率、停機、急停和復(fù)位等操作。變頻器運行方式可設(shè)定開環(huán)或閉環(huán)運轉(zhuǎn)方式??刂葡到y(tǒng)框圖如圖1所示。
2.3 對變頻器的技術(shù)要求
1)高- 高電壓源型變頻器,直接6 kV 輸入,直接6 kV 輸出,無需任何輸出變壓器或濾波器,適配于普通高壓電動機,對電機、電纜絕緣無損害。
2)功率單元需經(jīng)24 h高溫老化、150%負載試驗,要求可靠性高。
3)中文Windows 操作界面,彩色液晶觸摸屏操作。用戶操作監(jiān)控系統(tǒng)界面要友好和完善,系統(tǒng)包括上位機(商用PC機)、下位機(工控機)、單片機。其中單片機給用戶提供一個4 位LED 數(shù)碼顯示屏和一個12鍵的小鍵盤操作平臺,可對變頻器進行全部操作,包括參數(shù)設(shè)置和各種運行指令。工控機用觸摸屏和通用鍵盤給用戶提供操作平臺,包括參數(shù)設(shè)定、功能設(shè)定、運行操作、運行數(shù)據(jù)打印、故障查詢等。上位機(商用PC 機)放在主控室,可對多臺變頻器進行遙測、遙控。
4)可打印輸出運行報表。
3 收益估算
該方案即將實施,我廠對其進行了初步的理論效益估算。
3.1 改造后電機節(jié)省的功率
改造后電機節(jié)省的功率P按式(1)計算。
3.2 投資回報
西部凈化系統(tǒng)排煙機變頻器改造預(yù)計總投資為430 萬元,430÷84.9632≈5.06 年,預(yù)計5 年后可收回投資。
3.3 其他效益分析
技術(shù)改造實施后,亦可帶來下述間接經(jīng)濟效益。
1)改善了工藝,提高了效率??蓪崿F(xiàn)電解煙氣凈化控制系統(tǒng)自動化,排煙機可以非常平滑穩(wěn)定地調(diào)整風(fēng)量,運行人員可以自如地調(diào)控,排煙機運行參數(shù)得到改善,使效率得到提高。
2)延長了電動機和風(fēng)機的使用壽命。采用變頻器控制后,排煙機可以實現(xiàn)軟啟動和軟制動,對排煙機幾乎不產(chǎn)生沖擊,可大大延長機械的使用壽命。
3)減少了閥門機械和風(fēng)機葉輪的磨損。實現(xiàn)變頻器控制后,閥門機械不需要進行頻繁的調(diào)整,風(fēng)機轉(zhuǎn)速降低,磨損減少。
4)減少了維護費用和檢修工作量。
4 結(jié)語
工業(yè)用排煙機功率大,能耗高,現(xiàn)有控制方式簡單,無法根據(jù)生產(chǎn)變化對排煙機的運行情況進行相應(yīng)的調(diào)節(jié),風(fēng)機始終在額定轉(zhuǎn)速下運轉(zhuǎn),風(fēng)量過剩,能源浪費巨大。而變頻控制異步高壓電機技術(shù)比較成熟,性能穩(wěn)定,節(jié)能效果顯著,因此,對工業(yè)排煙機進行變頻技術(shù)改造意義重大。
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