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IGBT高壓變頻器在高爐水沖渣系統(tǒng)的應用

作者: 時間:2012-08-28 來源:網(wǎng)絡 收藏

1 概述

本文引用地址:http://2s4d.com/article/176367.htm

冶煉中產(chǎn)生大量的熔渣,通常是用大流量的中壓水將其降溫并沖散,同時輸送到水渣池回收,作為煉鐵的副產(chǎn)品.生產(chǎn)是不間斷

的,一般情況下每天出鐵15次,出鐵前、后各放一次渣,兩次出渣時間共約30 min.在此時間內(nèi)要求的水泵滿負荷工作,其余時間

水泵只需保持約30% 水流量防止管道堵塞即可。

廣東省韶關(guān)鋼鐵集團有限公司(以下簡稱韶鋼)煉鐵廠4#使用ZGB一300型沖渣泵,有關(guān)數(shù)據(jù)如表1.

運行時,起動前管道進出水閥門關(guān)閉,起動后閥門開度約90%,機組全速運行,電網(wǎng)電壓6300V,電機運行電流33A,功率因素81.6

%,耗電功率294kW.原來曾試用在不需沖渣時,調(diào)節(jié)閥門至30%來調(diào)節(jié)水流量(此時電機電流25A),但一方面節(jié)能效果不明顯,另一方面頻

繁操作閥門,致使其使用壽命大大降低,增加了停產(chǎn)更換閥門的時間,得不償失.最終只好讓機組長期滿負荷高速運行,造成極大的能源浪費

.因此很有必要對此進行節(jié)能改造.

2 方案選擇

從機泵工作特性曲線可得出其流量與轉(zhuǎn)速成正比、軸功率與轉(zhuǎn)速的3次方成正比,即 .根據(jù)這一原理采用變頻調(diào)速技術(shù).對目前各種

進行分析后認為:高一低一高的雖然可靠性較高,但需配置輸入、輸出變壓器,必須增設(shè)廠房,施工周期長,設(shè)備較龐大、投資

費用較高,而且效率較低、諧波含量大,嚴重影響電機使用壽命.擬直接,但進口設(shè)備費用較高,而且設(shè)備體積也不小,不是

首選,故目光投向國產(chǎn).國產(chǎn)直接變頻器比較見表2.

結(jié)合上表,通過對國內(nèi)多家公司的技術(shù)經(jīng)濟指標比較和考察,從技術(shù)可靠、減少投資、體積最小、安裝簡便、維護容易等方面考慮,選擇

了成都佳靈電氣有限公司生產(chǎn)的GY一6kV/400kW型串聯(lián)直接高壓變頻器.

3 技術(shù)原理與特點

3.1 主電路簡介

如圖1所示,圖中系統(tǒng)由電網(wǎng)高壓直接經(jīng)高壓斷路器進入變頻器,經(jīng)過高壓二極管全橋整流、直流平波電抗器和電容濾波,再通過逆變器進

行逆變,加上正弦波濾波器,簡單易行地實現(xiàn)高壓變頻輸出,直接供給高壓電動機。

功率器件是采用變頻器已有的成熟技術(shù),獨特而簡單的控制技術(shù)成功設(shè)計出的一種無輸入輸出變壓器、直接串聯(lián)逆變、輸出效率

達98% 的高壓調(diào)速系統(tǒng)。

考慮到工藝對調(diào)速精度要求不是很高,本系統(tǒng)只采用開環(huán)控制并在高爐值班室通過開關(guān)量信號操作.此信號接人變頻器數(shù)字控制信號輸入

端,需沖渣時給調(diào)節(jié)系統(tǒng)一個“l”的信號,電機高速運行,不需沖渣時將此信號取消,電機低速運行.輸出頻率的控制與調(diào)節(jié)由變頻器本身自

備的調(diào)節(jié)面板根據(jù)現(xiàn)場實際需要任意整定。

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3.2 變頻器的主要特點

(1)使用了串聯(lián)直接高壓二電平方式,利用該公司自行研制的1/3象限壓拉動態(tài)均壓、鉗壓技術(shù)攻克了當今世界IGBT串聯(lián)使用時開關(guān)

微秒級同步的難題。

(2)正因為采用了高性能的HV—IGBT模塊,整個設(shè)備的體積非常小,跟國內(nèi)外其它同規(guī)格的變頻器比較其體積減少2/3~1/2。

(3)因設(shè)置了直流平波電抗器、功率因素提升電抗器、輸出濾波器,優(yōu)化了PWM 波形,具有諧波含量和直流波紋系數(shù)較低,功率因素較高

,輸出電壓波形近似正弦波等優(yōu)點。

(4)根據(jù)共模電壓產(chǎn)生的機理,采取了“堵和疏”的辦法將共模電壓消滅在變頻器內(nèi)部.有效地解決了共模電壓(也叫零序電壓)問題,

降低了電動機定子繞組的中心點和地之問的電壓,從而不需任何絕緣措施可直接使用原有的普通鼠籠式電機。

(5)投資少,其費用比同規(guī)格的進口設(shè)備降低1/3以上。

4 實施過程及使用效果

4.1 安裝調(diào)試

變頻器的安裝、調(diào)試從2001年11月開始,系統(tǒng)調(diào)試按如下步驟進行:

各控制單元單獨上電(正常→整機控制系統(tǒng)上電(正常))→主電路上電(24h正常)→帶電機運行(先25Hz運行8h再50Hz運行48h正常)

→帶水泵負荷運行(針對帶載試機過程中出現(xiàn)的問題進行改進)。

在調(diào)試過程中對設(shè)備出現(xiàn)的如下問題進行了改進:

(1)輸出電抗器溫度過高.在帶載試機過程中用紅外線測溫儀測得在室溫25℃ 時電抗器繞組表面溫度達110℃.經(jīng)與廠家工程技術(shù)人員研

究分析,認為其原因是原設(shè)計三相差模同心電抗器散熱效果不好.于是改用三相差模獨立分體電抗器,達到了室溫40℃時電抗器繞組表面最高

溫度≤90℃ 的目的。

(2)濾波電容器膨脹爆炸.原因是原選用成都某電器廠生產(chǎn)的電容器制造質(zhì)量有缺陷,后改用西安電氣廠同規(guī)格產(chǎn)品,未再出現(xiàn)故障。

(3)IGBT串聯(lián)模塊驅(qū)動電源傳導線放電.原因是原選用耐壓30kV的傳導線耐壓等級不夠.改用耐壓40kV的傳導線后此問題得以解決。

4.2 使用效果

變頻器于2002年4月投入運行,運行情況一直良好.機組可在管道閥門全開狀態(tài)下起動,沖渣時運行頻率49.5HZ、測試變頻器輸入端電流

28A、電壓6300V、功率因數(shù)0.80、耗電功率244kW;不沖渣時運行頻率25HZ、測試變頻器輸入端電流l0A、電壓6300V、功率因數(shù)0.82、耗電功

率90kW.技術(shù)性能指標.使用變頻器前后電動機運行參數(shù)及耗電量分別見表3.

4.3 經(jīng)濟效益分析

電抗器相關(guān)文章:電抗器原理

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