DSP控制SPWM全橋逆變器直流偏磁的研究
摘要:提出了一種基于DSP的消除SPWM全橋逆變器直流偏磁問題的控制方案,采用TI公司的DSP芯片TMS320F240來實現(xiàn)。在一臺400Hz6kW樣機上進行了實驗,實驗結(jié)果表明該方案能較好地解決全橋逆變器中的直流偏磁問題。關(guān)鍵詞:全橋逆變器;直流偏磁;正弦波脈寬調(diào)制
1引言
近年來,SPWM逆變器已經(jīng)在許多交流電能調(diào)節(jié)系統(tǒng)中得到廣泛應(yīng)用,相對于半橋而言,全橋逆變器的開關(guān)電流減小了一半,因而更適合于大功率場合。在SPWM全橋逆變器中,為實現(xiàn)輸入輸出之間的電氣隔離和得到合適的輸出電壓幅值,一般在輸出端接有基頻交流變壓器。而在輸出變壓器中,由于各種原因引起的直流偏磁問題致使鐵心飽和,從而加大了變壓器的損耗,降低了效率,甚至?xí)鹉孀兤黝嵏?,?yán)重影響了SPWM全橋逆變器的正常運行,必須采取措施加以解決。
隨著高頻開關(guān)器件的發(fā)展,模擬瞬時值反饋控制使SPWM逆變器獲得了優(yōu)良的動態(tài)響應(yīng)特性和較小的諧波畸變率。但模擬控制存在著分散性大、溫度漂移及器件老化等不利因素,因而給設(shè)備調(diào)試及維護造成許多困難。數(shù)字控制克服了模擬控制的上述缺點,并具有硬件簡單、調(diào)試方便、可靠性高的優(yōu)勢,因而引起了高度的重視。 本文在對SPWM全橋逆變器中輸出變壓器直流偏磁機理分析的基礎(chǔ)上,提出了一種數(shù)字PI控制方案,通過采樣輸出變壓器原方電流來調(diào)整觸發(fā)脈沖寬度。該方案利用DSP芯片TMS320F240在一臺全數(shù)字化6kW、400Hz中頻逆變電源上得以實現(xiàn),實驗結(jié)果表明所提出的方案較好地抑制了輸出變壓器的直流偏磁。
2直流偏磁
DSP控制的SPWM全橋逆變器如圖1所示。直流偏磁是指由于輸出變壓器原邊電壓正負(fù)波形不對稱,引起變壓器鐵心工作磁滯回線中心點偏離零點,從而造成磁工作狀態(tài)不對稱的現(xiàn)象。變壓器工作時,磁感應(yīng)強度B的變化率為B=dt(1)
勵磁電流Iμ的變化率為Iμ=dt(2)
圖1DSP控制的SPWM全橋逆變器
圖2無直流偏磁時波形圖
(a)SPWM波形(b)磁感應(yīng)強度B
(a)SPWM波形(b)磁感應(yīng)強度B
圖3有正直流偏磁時波形圖
式中:U1——變壓器原邊電壓;
N1——變壓器原邊繞組匝數(shù);
Ae——變壓器鐵心截面積;
Lo——變壓器鐵心磁路長度;
μ0——空氣磁導(dǎo)率;
μr——變壓器鐵心相對磁導(dǎo)率。
如圖2所示,在SPWM全橋逆變器中,若輸出變壓器原邊電壓正負(fù)半周波形對稱,正負(fù)半波伏秒積相等,鐵心磁工作點將以原點為中心沿著磁滯回線對稱地往復(fù)運動。反之,若輸出變壓器原邊電壓正負(fù)波形不對稱,正負(fù)半波伏秒積不等,則使正負(fù)半波磁感應(yīng)強度幅值不同,磁工作區(qū)域?qū)⑵虻谝换虻谌笙蓿葱纬芍绷髌湃鐖D3所示。
造成原邊電壓正負(fù)波形不對稱的原因,主要有以下幾個方面:
1)由于主電路中功率開關(guān)管導(dǎo)通時飽和壓降不同,使得加在變壓器原邊的電壓正負(fù)波形幅值不等;
2)由于控制系統(tǒng)中正弦調(diào)制波或三角載波存在直流分量;或是由于四路脈沖分配及死區(qū)形成電路不對稱;或是由于采用波形校正技術(shù)來對脈寬進行動態(tài)調(diào)節(jié);或是由于主電路中功率開關(guān)管關(guān)斷時的存儲時間不一致;使得加在變壓器原邊的電壓正負(fù)波形脈寬不等; 3)由于SPWM逆變器在短路保護或關(guān)機時采用驅(qū)動脈沖瞬時封鎖法,工作周期不完整,導(dǎo)致變壓器鐵心的剩磁過高,使得變壓器鐵心的磁工作區(qū)域偏離零點。
由上述分析可知,在SPWM全橋逆變器中必然存在著直流偏磁。如前所述,直流偏磁會導(dǎo)致鐵心飽和,不僅加大了變壓器的損耗,降低了效率,增大了噪聲;而且使兩路功率開關(guān)管中的電流不平衡,降低了管子的有效利用率。如果偏磁繼續(xù)積累,鐵心進入深度飽和,磁工作點進入非線性區(qū),變壓器鐵心相對導(dǎo)磁率μr將迅速減小。由式(2)可見,這將導(dǎo)致勵磁電流Iμ迅速增大,甚至?xí)鹉孀冾嵏?,使功率開關(guān)管因過流而損壞,嚴(yán)重影響了SPWM全橋逆變器的正常運行,因此必須采取措施加以解決。
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