一種可變增益功率放大器的應用設計
圖4 1 mm柵寬器件模型
本文引用地址:http://2s4d.com/article/248605.htm

圖5 功率放大器拓撲結構
3 CAD設計仿真與測試結果
按照圖1和圖5的拓撲結構,使用ADS仿真工具結合GaAs PHEMT工藝模型,對電路進行設計和優(yōu)化。
利用ADS對功率放大器單片集成電路的無源元件進行結構設計和優(yōu)化,調整電容、帶線等匹配元件的尺寸,對電路的工作頻帶、增益、駐波、輸出功率和效率等參數進行優(yōu)化,利用ADS中的諧波平衡仿真軟件進行大信號仿真,并對版圖進行電磁場仿真。ADS仿真包括原理圖仿真和版圖仿真,在原理圖仿真中,取得電路各個元件的初值,并按照設計目標進行優(yōu)化,但是原理圖仿真只考慮了有源器件、金屬帶線等器件的獨立測試模型,并未考慮版圖中器件之間的相互耦合,得到的元件值與實際情況是有差距的。為了精簡單片集成電路面積,器件間距接近單倍線距,必須考慮線間耦合對放大器性能的影響,因此,使用2.5D版圖仿真工具MOMENTUM,采用矩量法對電路的線間耦合及層間耦合進行了電磁場仿真。

圖6 功率放大器的仿真及測試結果
圖6中的虛線是經過優(yōu)化之后的放大器版圖電磁場仿真結果,實線為測試結果。由圖中可知增益控制范圍為35 dB,1 dB壓縮點輸出功率Po(1 dB)在頻帶內都大于33 dBm,功率附加效率ηPAE大于30%.本文設計的帶增益控制功能的功率放大器單片集成電路采用GaAs工藝進行流片驗證,并進行載體測試,單片集成電路的安裝采用裝架和鍵合工藝,安裝完成的載體如圖7所示。分析仿真和實測結果,增益變化曲線在Vc為0,-0.2,-0.4和-0.6V吻合得較好,在Vc為-0.8V和-1V時有一定的偏差,實測的增益比仿真要低2~4dB,原因可能是當FET的柵壓偏置在-0.8V和-1V時,比較接近夾斷區(qū),模型跨導的擬合準確性較差,實際該偏置下的跨導比模型的擬合值要低。1dB壓縮點輸出功率和功率附加效率的實測曲線和仿真曲線吻合得較好,該兩項指標都是在Vc=-0.6V時進行測試的,此時放大器工作在飽和區(qū),模型擬合值在該區(qū)域比較接近實際值,所以該兩項指標與仿真結果吻合得較好。

圖7 載體安裝完成圖
4 結論
本文分析了增益控制電路原理、增益控制對功率放大器指標的影響;使用電磁場仿真工具,在保證電路性能基礎上精簡版圖面積,極大地降低了單片集成電路成本;通過流片和測試,驗證了單片集成電路設計方法和思路的正確性和可行性;在不增加功率放大器單片集成電路面積和降低性能的情況下加入了增益控制功能,降低了成本,在衛(wèi)星通信和數字微波通信等領域具有廣泛的應用前景。本文采用目前制作微波單片集成電路成熟的GaAs贗高電子遷移率晶體管( pseudomorphic high electron mobility transistor,PHEMT)工藝進行多功能功率放大器的研制,其工藝穩(wěn)定,成品率高,在縮短研發(fā)周期和降低成本方面具有不可替代的地位。
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