對克-獨DN350管道SCADA系統(tǒng)的改進
關(guān)鍵詞:SCADA系統(tǒng) 輸油自動化
1 目前DN350管道SCADA系統(tǒng)簡介
1.1 系統(tǒng)概況
全線由調(diào)度管理中心,首站站控系統(tǒng),四站站控系統(tǒng),六站站控系統(tǒng),獨山子末站站控系統(tǒng)組成。各個站控系統(tǒng)由以下幾部分構(gòu)成:WINDOWS NT 4.0操作平臺的SCAN3000服務(wù)器和操作站,ALLEN-BRADLEY公司的PLC-5-40E系列可編程序邏輯控制器(PLC),打印設(shè)備,網(wǎng)絡(luò)與通信設(shè)備,UPS,每臺服務(wù)器均配有10/100Mbps自適應(yīng)的以太網(wǎng)網(wǎng)卡,21寸的顯示器,主機為96M內(nèi)存,主頻266HZ,其中調(diào)度管理中心有兩臺服務(wù)器,均裝有SCAN3000軟件和冗余管理軟件,兩個服務(wù)器構(gòu)成雙機備份,一個作為主服務(wù)器,另一個作為備用服務(wù)器,在主服務(wù)器發(fā)生硬件或軟件故障時,后備服務(wù)器將接管系統(tǒng)操作,成為主服務(wù)器。另外各個系統(tǒng)由兩個網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成:工業(yè)以太網(wǎng)和終端網(wǎng),兩個網(wǎng)絡(luò)均采用TCP/IP通信協(xié)議。全線采用微波通訊,各系統(tǒng)有一臺路由器,實現(xiàn)調(diào)度中心與各站站控系統(tǒng)的廣域網(wǎng)(WAN)連接。
1.2 系統(tǒng)主要功能
調(diào)度管理中心通過路由器以廣域網(wǎng)的形式與各站聯(lián)接,通過讀取各站的服務(wù)器數(shù)據(jù)和發(fā)送數(shù)據(jù)到各站的服務(wù)器來負責全線數(shù)據(jù)采集、控制與管理,各站站控系統(tǒng)負責本站的設(shè)備、設(shè)施的數(shù)據(jù)采集和控制。PLC處理器利用I/O模板來完成站內(nèi)工藝過程的數(shù)據(jù)采集與控制,利用通信模板采用MODBUS RTU通訊協(xié)議與流量計、密度計、大罐液位計,閥門控制器等外部設(shè)備基于RS-485通信接口進行通信,讀取其相關(guān)數(shù)據(jù),同時,PLC能夠處理各種生產(chǎn)的異常信號,通過程序編制按要求完成相關(guān)的ESD。由于水擊專用軟件沒有完成,所以全線無法實現(xiàn)密閉輸送。
1.3 系統(tǒng)存在的主要問題和缺陷
(1)軟件施工單位沒有作過長輸原油管道全線密閉的技術(shù)和經(jīng)驗,對全線水擊保護、投球清管、批輸三個專用軟件沒有能力編寫,至今沒有交工,是導致全線無法實現(xiàn)密閉輸送的重要原因。
(2)調(diào)度中心讀各站站控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是從各站的服務(wù)器上讀取,各站服務(wù)器不冗余,當某站的服務(wù)器發(fā)生故障時,調(diào)度中心無法讀數(shù)據(jù)和發(fā)送指令,影響全線的保護。另外調(diào)度中心的服務(wù)器冗余切換時間過長,不能滿足全線密閉輸送的生產(chǎn)要求。
(3)系統(tǒng)設(shè)計的過于復雜,工藝流程程序編制復雜,很多功能在實際生產(chǎn)中無法使用,服務(wù)器與PLC的通訊設(shè)備,是通過串行設(shè)備連接,設(shè)備多,當某個設(shè)備出現(xiàn)問題,就會影響整個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集,在實際使用的過程經(jīng)常出現(xiàn)數(shù)據(jù)采集不上的現(xiàn)象。
(4)系統(tǒng)部分配置不合理,如總站三菱PLC和AB PLC的通訊協(xié)議不兼容,導致通訊時間長,影響設(shè)備的安全保護和操作。
(5)總站三菱PLC不冗余,當其出現(xiàn)故障時,無法實現(xiàn)冗余切換。
2 改進方案
2.1 克-獨DN350管道SCADA系統(tǒng)原有的配置圖
2.2 克-獨DN350管道SCADA系統(tǒng)改進后的配置圖
2.3 改進方案的可行性
● 這次改造,可以有兩種方案,一是繼續(xù)采用SCAN3000的升級版,但是,通過考察國內(nèi)的原油長輸管道,SCAN3000的應(yīng)用效果不是很好,另外SCAN3000本身在國內(nèi)原油長輸管道自動化應(yīng)用成功的實例比較少,克-烏成品油管道,起先也用SCAN3000,但是使用效果差,也進行了更換,權(quán)衡利弊,這次改造選用通用中文版IFIX 2.6軟件,這種軟件在國內(nèi)長輸原油管道自動化上有大量應(yīng)用成功的實例。
● 對總站的三菱PLC進行更換,選擇AB PLC遠程適配器,這在技術(shù)上都可行。
● 對各站服務(wù)器與PLC的連接,直接采用AB PLC-5/40E的以太網(wǎng)通道連接,克服串行設(shè)備多,某一設(shè)備出現(xiàn)問題而影響全線的數(shù)據(jù)采集,影響設(shè)備的安全保護。
● 總站的工藝優(yōu)化的基礎(chǔ)上納入自動化控制的范疇之內(nèi),減少人員操作,減低勞動量,這些都是可行的,可以大大地提高公司的自動化管理水平。
2.4 改進后系統(tǒng)的安全保護
改進后,可大大地提高管道、設(shè)備的安全保護,當管道、設(shè)備運行參數(shù)超出限定值時,進行自動保護,另外全線實現(xiàn)密閉輸送,減少油氣蒸發(fā)損耗,減少環(huán)境污染,提高效益。
2.5 優(yōu)點分析
● 全線實現(xiàn)密閉輸送,設(shè)備、管道參數(shù)處于可控狀態(tài),減少油氣蒸發(fā)損耗,減少環(huán)境污染,提高效益。
● 升級主機,更換上位機軟件為中文版IFIX 2.6,使其運行速度加快。
● 克服總站設(shè)備與服務(wù)器通訊速度慢的狀態(tài),使其符合要求,另外對總站的轉(zhuǎn)油泵房進行改造,實行自動化控制,實現(xiàn)無人職守,減人增效。
● 直接利用PLC-5/40E的以太網(wǎng)通道,這樣的設(shè)備連接可提高通訊速度,減少通訊故障。
● 調(diào)度中心直接與PLC處理器進行數(shù)據(jù)通訊,可克服某站的一臺服務(wù)器發(fā)生故障,影響調(diào)度中心對站控數(shù)據(jù)的采集,無法達到調(diào)度中心對全線的控制。
● 還有調(diào)度中心的服務(wù)器冗余系統(tǒng)的冗余切換時間為90秒,遠遠滿足不了全線水擊保護的需求,SCAN3000的數(shù)據(jù)采集掃描時間最少為2秒,數(shù)據(jù)更新速度慢,另外一些站的大罐液位由于變送部分和設(shè)備存非線性誤差導致讀數(shù)不準,這些硬件都在這次改造中進行更換,克服其不足。
2.6 密閉輸送的經(jīng)濟效益和安全保護
● 密閉輸送可減少原油輕質(zhì)成分的損耗,克-獨原油管道中間站有兩座3000方、兩座2000方旁接罐,在旁接輸送的過程中大罐存在大呼吸和小呼吸,不但造成浪費,而且污染環(huán)境,通過測算這些罐的年呼吸損耗量為257噸,價值約30萬元,系統(tǒng)改造后,實行密閉輸送,可減少這些損失,同時可減少環(huán)境污染。
● 站控系統(tǒng)良好,自控系統(tǒng)運行可靠,泵房崗位、加熱爐崗位可實行無人職守,首站、四站、六站都撒消此崗位,可減少操作人員24人,每人按4萬元/年的成本計算,可減少資金96萬元。
● 實行密閉輸送可充分利用站間余壓利用,兩座中間站都按30M計算,年可減少耗電量78×10.4KW.H,節(jié)約電費27萬元。
● 這次改造約需資金268萬,改造成功后,2年就可收獲投入資金。
3 結(jié)束語
實行密閉輸送是長輸管道自動化發(fā)展的方向,目前,國內(nèi)庫-鄯線,鐵-大線等都實行了密閉輸送,大大地減少工人的勞動強度,減少了操作人員,提高了管道、設(shè)備的安全保護,提高了效益,同時可減少環(huán)境污染,提高企業(yè)的管理水平,是大勢所趨,很有必要。
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