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區(qū)域電網(wǎng)諧波分層控制和多諧波源集中治理

作者: 時間:2012-05-10 來源:網(wǎng)絡 收藏

5 景寧變
5.1 運行現(xiàn)狀與負荷特性
景寧縣境內(nèi)分布著大量的中頻爐負荷,目前配變?nèi)萘坑?3300kVA,近年來由于的影響,曾造成以下這些情況:
(1)10kV流變、壓變絕緣多次擊穿(共發(fā)生1O多次)

(2)電容器不能正常投運

(3)表計指示不準,指示異常

(4)充電機發(fā)出告警信號,直流系統(tǒng)震蕩。

(5)無功電壓綜合器電壓指示不準。

(6)常發(fā)35kV交流斷線信號。

(7)主變常發(fā)出異常聲音。
為了實施多源的及變電所電壓、諧波和無功綜合策略,選擇了景寧變電所作為第一個試點,該變電所現(xiàn)有兩臺主變,1 主變:SFSZ8—31500/110,變比110-4-8×1.25%/

38.5-4-2×2.5%/10.5;2 主變:SSZ9—31500/110,變比110土6×2.5%/37-4-2×2.5%/10.5。所供的負荷主要特點為:豐水期,白天有功負荷輸出,無功負荷輸入,晚上22:0o至次13 8:00非線性負荷投入,主要為中頻爐負荷,有功輸入,無功因小水電原因向系統(tǒng)倒送,這一段時間系統(tǒng)諧波嚴重超標,經(jīng)諧波測試發(fā)現(xiàn),主要為5次、7次諧波。某13的測試數(shù)據(jù)匯總?cè)缦拢寒斒茈姽β蕿?7MW時,l 主變10kV側(cè)諧波電流為5次48A,7次25A,11次3.7A,13次3A。35kV母線的電壓畸變率為4%,超過國家標準限值3%要求33% ,10kV母線電壓畸變率9.17% ,超過國家標準限值4%要求127%,供電質(zhì)量極差。同時,該變電所的中低壓側(cè)均有大量的小水電接人,其潮流變化較大,電壓調(diào)節(jié)、諧波水平的抑制及無功功率的優(yōu)化的策略變得相當復雜,為此,運用了結(jié)合麗水地區(qū)電力系統(tǒng)而研制和開發(fā)的結(jié)合電壓、諧波、無功于一體的“三十五域圖”的綜合控制策略于該變電所。
5.2 無功和濾波裝置方案
5.2.1 濾波裝置設計采用的系統(tǒng)條件
景寧變諧波測試數(shù)據(jù)。
景寧變正常小方式下,1 10kV正序短路阻抗為0.4364。
景寧變110kV母線系統(tǒng)阻抗角取88度。
景寧變主變參數(shù):
諧波響應計算考慮主變分列運行,10kV母線包括合分兩種方式。

非線性負荷的增長極限為10kV側(cè)主變?nèi)萘繚M載且均為中頻爐負荷。


5.2.2 濾波裝置方案
在10kV的I、Ⅱ段母線各設立一組濾波器,每組由兩支路組成,分別為5次支路和7次支路。5次支路的濾波電容器容量為3300kvar。7次支路的濾波電容器容量為1800kvar。濾波器組的保護設過電壓、低電壓、過流、過負荷和開口三角電壓保護。另應有5次支路跳閘時聯(lián)跳同組濾波器7次支路的功能。采用的濾波成套裝置每支路包括隔離刀閘、放電、外熔絲、成套柜、避雷器和電壓指示等。
5.2.3 基波無功
濾波器的投切順序是先投低次濾波器支路再投高次支路。切支路的時候相反,應先切高次支路再切低次支路。根據(jù)負荷的情況,利用開關的投切配合,在額定電壓下可以有以下基波無功的輸出量。

5.3 三種運行方式及運行注意事項


(1)水電大發(fā)。有功、無功倒送,這時如果非線性負荷不投,則濾波裝置切除。非線性負荷投入,濾波裝置投。小水電無功少發(fā)或者個別水電廠進網(wǎng)運行。


(2)水電停,非線性負荷全投。則按10kV側(cè),有功12.72MW,無功5.50Mvar推算,P+ (Q— Qe)=12.72+j2.4,功率因數(shù)可以滿足要求。

(3)最大諧波量,10kV側(cè)滿載,中頻爐負荷的無功一般為0.85—0.88,按中頻爐cosq~=0.85計,當P=15.75MW 時,Q為9.76Mvar,扣減3130kvar,10kV 側(cè)主變潮流:P +JQ =15.75+. 63,cosq~=o.925.4 工程實效在2002年4月,濾波器投運后進行了實測,1 10kV景寧變10kV母線電壓諧波在濾波器各工況下的測試數(shù)據(jù)見表8。

同時測試了濾波器支路的諧波電流,5次支路和7次支路的諧波電流均達到設計值的70%左右。2002年6月7日主變各側(cè)電壓諧波情況如表9至表20所示。


5.4.1 (濾波器投運前)電壓諧波情況


在完成濾波器投切后,進行了控制器性能試驗,在投運試驗時,設置不同的10kV電壓初值及濾波器投入狀態(tài),分別在控制器的試驗狀態(tài)和投入狀態(tài)下觀察動作是否正確。通過試驗表明,該裝置符合設計要求。
從2002年6月8日至2002年7月8日運行數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計分析。主要技術指標結(jié)果為:5次諧波畸變率由原5.7% (國標3.2%)下降到0.25% ;7次諧波畸變率由原6.1%(國標3.2%)下降到0.13% ;電壓合格率達到99%。
濾波裝置日平均投切約3次。其中:主要因濾波需要日平均投2次,主要因無功補償需要日平均投1次。切除電容器主要因電壓原因1次,切除電容器主要因無功原因2次。主變分接頭日平均動作1.5次。無功就地平衡較原來大大提高,線損明顯下降,電能質(zhì)量顯著提高。
6 結(jié)論
隨著麗水地區(qū)非線性負荷的增長,諧波污染的問題也日益突出,已嚴重威脅著電力系統(tǒng)的安全、經(jīng)濟運行,根據(jù)麗水地區(qū)負荷輕,小水電多,潮流變化大,中頻爐點多、面廣,分散難度大的情況下,采用在變電所治理的方式,取得了良好的效果。而且在運用原有電壓、無功控制器的基礎上,開發(fā)設計了電壓、諧波和無功綜合控制器,使電壓、無功控制和諧波治理有機地結(jié)合在一起,提高了綜合治理的自動化水平,使各項電能指標達到了國家標準。本文通過景寧變電所工程實踐進行了方法介紹,并在浙江寧波不繡鋼熔煉企業(yè)較多的地區(qū)也進行了兩個試點,均取得類似效果。該方法在麗水已全面推廣應用取得了較好的效益,在云和、縉云等幾個諧波危害嚴重地區(qū)的治理工程完工后,因諧波影響安全運行的事件已大大減少。隨著電網(wǎng)諧波電壓水平的降低,又為單個諧波源用戶的分散治理創(chuàng)造了條件,新上諧波用戶可以做到配置的濾波裝置同步投入運行。


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