西門子變頻器在萊鋼麥爾茲石灰窯卷揚上應用
1 概述
萊鋼麥爾茲石灰窯工藝由瑞士引進,生產(chǎn)全過程自動控制。上料系統(tǒng)采用斜橋式料車上料,斜橋式料車上料系統(tǒng)主要由斜橋、料車、卷揚電機三部分組成。料車在斜橋上的運動分為起動、加速、穩(wěn)定運行、減速、傾翻和制動六個階段。
2 控制系統(tǒng)方案
2.1上料及窯底系統(tǒng)主要電氣設備
1、 卷揚機構(gòu)交流電機功率55kW,三相交流380伏一臺;
2、 料車制動器1kW,兩相交流380伏兩臺;
3、 交流變頻傳動柜1面,制動電阻柜一面;
4、 料車變頻器選西門子6SE70 75kW1臺,配套制動單元;
5、 位置檢測接近開關;
6、 PLC系統(tǒng)。
2.2基本工藝要求
1、 料車卷揚機:料車卷揚機按料車行程曲線運行;
2、 在PLC及現(xiàn)場操作臺手動(僅用于檢修)方式下,滿足高、低速調(diào)速要求;
3、料車啟動、停車及加、減速應平穩(wěn),速度控制受負載(空載或滿載)影響較小;
4、主卷揚有鋼絲繩松弛保護和極限張力保護裝置(過流保護);
5、 料車有上、下行程極限保護裝置;
6、 料車尚未到達行程終點的卷筒反轉(zhuǎn)保護;在卡車的狀態(tài)下,可允許停車或有控下行。
2.3 設計方案
系統(tǒng)框圖如圖1所示,
圖1 系統(tǒng)框圖
2.3.1卷揚變頻調(diào)速裝置
我們采用西門子公司的6SE70全數(shù)字交流變頻調(diào)速裝置。系統(tǒng)配置了配套制動單元和獨立的制動電阻柜,采用能耗制動方式實現(xiàn)卷揚系統(tǒng)的制動。變頻器的控制信號通過變頻柜的電氣設備來完成基本聯(lián)鎖及控制,在PLC與變頻柜之間、現(xiàn)場操作臺與變頻柜之間利用繼電器相互隔離,使料車的控制可以由PLC或現(xiàn)場操作臺分別控制系統(tǒng),提高整個系統(tǒng)的可靠性。抱閘由6SE70裝置中的抱閘專用控制功能來實現(xiàn)料車運行中的抱閘控制及聯(lián)鎖控制。
2.3.2料車定位
料車定位采用現(xiàn)場接近開關來完成,以開關量的形式送給變頻柜和PLC;其中加速 、減速、停車位送給PLC,PLC對變頻器進行控制。極限位送給變頻柜,進行斷電保護,同時送給PLC,以便進行故障分析。
2.3.3料車運行簡介
料車在料坑底部,備料裝好后,地坑閘門關閉,窯頂受料斗料空,申請上料,由PLC發(fā)出命令給變頻器,6SE70在接到開車命令后系統(tǒng)解封。通過6SE70系統(tǒng)中的抱閘控制功能,建立在抱閘狀態(tài)下的轉(zhuǎn)矩限幅給出的啟車力矩電流后,6SE70系統(tǒng)發(fā)出打開抱閘命令,使抱閘打開,實現(xiàn)料車的平穩(wěn)啟動。
當料車啟動運行后,所需的運行力矩電流大于啟車力矩電流后,原來建立的轉(zhuǎn)矩限幅將恢復到正常的限幅值。啟車后,料車將以10HZ速度自s1處開始上行;通過位置開關檢測至加速點s2時,PLC發(fā)命令給變頻器,運行速度增加至45HZ;上行至減速位置s3(接近窯頂彎軌處)時,運行速度減至10HZ;料車運行至窯頂傾翻位置s4時,PLC發(fā)出停車命令,控制6SE70完成停車,抱閘閉合,此時料車的停車位置應是工藝要求的角度,即能將車內(nèi)的爐料倒凈而又不感應到極限位,完成上行卸料過程。見料車行程曲線圖2,下行過程與上行過程控制原理相同。
圖2 料車行程曲線圖
圖2中,
s0:下行極限位置
s1:上行起始位置(下行停車位置)
s2:上行加速位置(下行減速位置)
s3:上行減速位置(下行加速位置)
s4:上行停車位置(下行起始位置)
s5:上行極限位置
3 變頻器的接口圖:
4 變頻器主要控制參數(shù)設置
5 應用效果
該卷揚控制系統(tǒng)是實現(xiàn)整個麥爾茲窯生產(chǎn)全過程自動控制的基礎,通過采用先進的西門子變頻器以及穩(wěn)定的PLC控制技術大大提高了麥爾茲窯生產(chǎn)最重要環(huán)節(jié)的準確性和穩(wěn)定性。系統(tǒng)自投入運行以來一直穩(wěn)定運行,對麥爾茲窯穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn),降低成本,減輕工人勞動強度起著重要作用,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。
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