高壓變頻器在改造中的應用
1 引言
隨著電力電子技術、計算機技術、自動控制技術的發(fā)展,電氣傳動技術正經(jīng)歷著比較大的革新。工業(yè)生產(chǎn)領域大量使用的高壓感應異步電動機,已經(jīng)由傳統(tǒng)的改變其它機械環(huán)節(jié)的控制方法,改造為直接改變供給的交流電源的頻率和幅值的變壓變頻控制方法,進行速度調(diào)節(jié)和位移控制,從而可以提高生產(chǎn)工藝,降低能源消耗。特別是在當今面臨能源危機的條件下,節(jié)能降耗不僅有近期的直接經(jīng)濟效益,更有長遠的社會效益。
采用新型高壓大功率電力電子器件構造的直接“高-高”式變頻器,具有結構簡單,工作可靠的特點,有很好的調(diào)速和起動與制動性能。由于采用不控整流和全控器件進行開關調(diào)制,具有輸入側高功率因數(shù)、整裝置優(yōu)良的控制性能和高的運行效率。特別是通過改變送給電動機的電流的頻率,在很寬的轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)進行高效率的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),可以取得很好的節(jié)電效果,在風機和水泵的節(jié)能改造上已經(jīng)得到廣泛證實。
2 高壓變頻器的系統(tǒng)組成和原理
該高壓變頻器為直接高-高結構,不需輸出升壓變壓器,輸出為單元串聯(lián)移相式PWM方式,其主電路結構如圖1所示。
該高壓變頻器具有運行穩(wěn)定、調(diào)速范圍廣、輸出波形正弦好、輸入電流功率因數(shù)高、效率高等特點,對電網(wǎng)諧波污染小,總體諧波畸變THD小于4%,直接滿足IEEE519-1992的諧波抑制標準,功率因數(shù)高,不必采用功率因數(shù)補償裝置,輸出波形好,不存在諧波引起的電機附加發(fā)熱和轉(zhuǎn)矩脈動、噪音、輸出dv/dt、共模電壓等問題,不必加輸出濾波器,就可以使用普通的異步電機。
2.1 功率單元
AMB-HVI系列高壓變頻器每相由六個的功率單元串聯(lián)而成。各功率單元具有完全相同的結構,有互換性。每個功率單元為三相輸入,單相輸出的交直交PWM電壓源型逆變器結構,同時還包括驅(qū)動、保護、監(jiān)測、通訊等組件組成的控制電路,其結構如圖2所示。通過控制IGBT的工作狀態(tài),輸出PWM電壓波形。每個功率單元額定輸出電壓為580V,串聯(lián)后輸出相電壓3480V,線電壓達到6kV。
圖2變頻器功率單元圖
AMB-HVI系列高壓變頻器輸出采用多電平移相式PWM技術,同一相的功率單元輸出相同幅值和相位的基波電壓,但各載波之間互相錯開一定電角度,實現(xiàn)多電平PWM,使得輸出電壓非常接近正弦波。輸出電壓的每個電平臺階只有單元直流母線電壓大小,所以dv/dt很小,功率單元采用較低的開關頻率,以降低開關損耗,但輸出波形的等效開關頻率可以達到單元開關頻率的6倍,且輸出電平數(shù)增加,輸出相電壓為13電平,線電壓為25電平,電平數(shù)和等效開關頻率的增加有利于改善輸出波形,降低輸出諧波,其輸出波形如圖3所示。
圖3高壓變頻器的輸出電壓和電流波形
2.2 IGBT驅(qū)動原理
在AMB-HVI變頻器的功率單元中,使用高性能、智能化的專用IGBT驅(qū)動模塊對主控系統(tǒng)輸出的PWM控制信號進行隔離、緩沖處理后,使弱電信號(TTL電平)能夠驅(qū)動高壓回路中的大功率IGBT器件,輸出我們需要的SPWM電壓。
驅(qū)動模塊輔助功能還包括:對IGBT進行短路、過流、欠壓監(jiān)測和保護。當負載或功率單元一旦出現(xiàn)短路、過流、欠壓等方面故障,驅(qū)動模塊將故障信號上傳到主控系統(tǒng),主控系統(tǒng)的微處理器將根據(jù)故障類型進行辨別處理后,發(fā)出命令使驅(qū)動模塊停止工作,禁止該功率單元的輸出。與此同時主機中故障處理控制邏輯還會根據(jù)故障類型進行更進一步判斷,以決定系統(tǒng)是否發(fā)生真正的故障,以便系統(tǒng)采取報警停機或繼續(xù)運行,以保護變頻器與配電系統(tǒng)的安全,不至于造成更大的故障和更大的經(jīng)濟損失。
2.3 輸入變壓器
AMB-HVI系列高壓變頻器的輸入側變壓器采用移相式變壓器,其電氣原理圖如圖4所示。變壓器原邊繞組為6kV,副邊共十八個繞組分為三相。每個繞組為延邊三角形接法,分別有±5o、±15o、±25o移相角度,每個繞組接一個功率單元,這種移相接法可以有效地消除35次以下的諧波。因此,采用移相變壓器進行隔離降壓,使得輸入側功率因數(shù)在0.96以上,不會對電網(wǎng)造成超過國家標準的諧波干擾。
圖4移相變壓器電氣原理圖
3 改造方案
考慮到變頻器退出運行后,為了不影響生產(chǎn),確保系統(tǒng)正常工作,配置工頻旁路,當變頻器出現(xiàn)故障時,將電機投切到工頻下運行。整個系統(tǒng)由1臺高壓變頻柜、1臺控制柜、1臺變壓器柜、一臺旁路柜、一臺電機及一臺送風機組成,下圖為送風機變頻方案示意圖。
圖5送風機變頻方案示意圖
圖5中共有3個高壓隔離開關,為了確保不向變頻器輸出端反送電,QS2與QS3采用機械互鎖,并采用S7-200PLC控制系統(tǒng)實現(xiàn)電氣連鎖,避免系統(tǒng)誤操作。當QS1、QS2閉合,QS3斷開時,電機運行在變頻狀態(tài);當QS1、QS2斷開,QS3閉合時,電機工頻運行,此時高壓變頻器從高壓中隔離出來,便于檢修、維護和調(diào)試。
在變頻改造以前,風機均采用調(diào)節(jié)風板開度的方式控制鍋爐進風量,由于其電機裕量較大,因而電能的浪費特別嚴重,同時由于頻繁的對風板進行操作,導致風板的可靠性下降,影響機組的穩(wěn)定運行。且電機工頻起動特別困難,起動電流大,對電網(wǎng)沖擊較大,并造成電機籠條松動、有開焊斷條的危險。一般起動后不允許停機。
進行變頻改造后,風機的風板開度保持全開,基本不需要改變,根據(jù)實際所需的風壓,由DCS系統(tǒng)通過PID調(diào)節(jié)計算,輸出4~20mA模擬電流信號發(fā)給變頻器,通過調(diào)節(jié)變頻器的輸出頻率改變電機的轉(zhuǎn)速,達到調(diào)節(jié)送風量的目的,滿足運行工況的要求。
同時,進行變頻改造后電機在啟動和調(diào)節(jié)過程中,轉(zhuǎn)速平穩(wěn)變化,電流沒有任何沖擊,解決了電機啟動時的大電流沖擊問題,消除了大啟動電流對電機、傳動系統(tǒng)和主機的沖擊應力,大大降低日常的維護保養(yǎng)費用。
4 天山水泥廠節(jié)能效果分析
天山水泥廠五臺風機經(jīng)過變頻改造后提高了運行的自動化程度,降低了大量電能損耗,較大程度地降低了運行成本,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益,具體節(jié)能分析如表1所示。
循環(huán)風機(變頻器型號AMB-HVI-3550KVA/10)
高溫風機(變頻器型號AMB-HVI-2500KVA/10)
收塵風機(變頻器型號AMB-HVI-800KVA/10)
磨煤風機(變頻器型號AMB-HVI-630KVA/10)
窯頭風機(變頻器型號AMB-HVI-500KVA/10)
表1
長強鋼廠、揚子水泥、聯(lián)勤不銹鋼、重慶富凰節(jié)能效果分析
長強排粉機(變頻器型號AMB-HVI-500KVA/10)
揚子風機(變頻器型號AMB-HVI-1250KVA/10)
聯(lián)勤燒結風機(變頻器型號AMB-HVI-2000KVA/10)
聯(lián)勤高爐風機(變頻器型號AMB-HVI-1250KVA/10)
富凰引風機(變頻器型號AMB-HVI-450KVA/6)
表2
5結論
上述各廠風機經(jīng)過變頻改造后,節(jié)約了大量的電能,改善了工藝過程,電機實現(xiàn)了軟啟動,延長設備的使用壽命,減少維修量;電機的振動情況得到了改善,取得了預期的效果。
中高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)是實施有效節(jié)能的重要裝備,是國家當前社會經(jīng)濟發(fā)展的急需,在加快建設節(jié)約型社會的歷史進程中,我們必將迎來一個高壓變頻調(diào)速技術發(fā)展和推廣應用的時代
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