PLC在可控硅直流調(diào)速系統(tǒng)的應(yīng)用
隨著計算機控制技術(shù)的迅速發(fā)展,以微處理器為核心的可編程序控制器(PLC)已逐步替代繼電器控制,在各行業(yè)的自動化控制領(lǐng)域得到普遍應(yīng)用。煤炭行業(yè)正在依靠現(xiàn)代化高科技手段對現(xiàn)有陳舊電氣控制設(shè)備進行更新?lián)Q代。
本文引用地址:http://2s4d.com/article/188951.htm可控硅直流調(diào)速系統(tǒng)控制的發(fā)展,經(jīng)歷了分立元件和集成運放兩代模擬控制電路,最終由PLC數(shù)字程控所代替。前兩種在實踐應(yīng)用時,普遍存在由于設(shè)計問題和動、靜態(tài)響應(yīng)影響以及電子元件動態(tài)參數(shù)變化,還有給定與反饋作用誤差產(chǎn)生的穩(wěn)態(tài)誤差,使得系統(tǒng)產(chǎn)生振蕩、超調(diào)和起車慣性大等危害。
東海煤礦二水平鋼絲繩膠帶提升機于1990年投產(chǎn)使用,歷經(jīng)兩代調(diào)速控制系統(tǒng)的使用,始終存在運行不穩(wěn)、振蕩、超調(diào)、起車慣力大等多方面實際故障。2004年11月將控制系統(tǒng)改換成PLC數(shù)字控制,解決了上述困擾。該系統(tǒng)經(jīng)改制后使用證實具有運行平穩(wěn)、可靠、節(jié)省電能、操作方便、自動化程度高、無故障等優(yōu)點。
1 系統(tǒng)改前后使用的設(shè)備
(1)改制前的設(shè)備,有繼電器柜一套和后期改造時引進KGSFA2t型調(diào)節(jié)柜、整流柜、勵磁柜各3套(其中2套分別用于2臺直流電動機,另一套做備用設(shè)備),每套整流柜內(nèi)三相全橋整流由18個400A可控硅完成。
(2)改制后只選用整流柜和電源柜、控制柜各一套(西門子公司技術(shù)),將提升機2臺ZD2―151B一400kW/440V直流電動機電樞串聯(lián),因此用一套整流系統(tǒng)。PLC可編程控制器鑲嵌在操縱臺內(nèi),它是該系統(tǒng)的指揮中樞(相當于微機內(nèi)中央處理器CPU),接收和控制機構(gòu)是控制柜內(nèi)兩臺6RA7018整流控制裝置,其中一套控制兩臺直流電動機串聯(lián)電樞整流管(6個1 200 A可控硅)控制極,另一套控制勵磁用。
2 程序控制系統(tǒng)各部件作用
(1)電源柜(低壓供電系統(tǒng))。對系統(tǒng)電機風機、制動閘、制動油泵、潤滑油電機等提供電源和進行控制,并為PLC、微機和傳動部分等提供各種電源。
(2)PLC可編程控制器。利用計算機接口將各種控制信號(如安全回路、各段保護、高壓分合閘、快開控制等各種運行方式等)編程輸入PLC輸入接口,給PLC程序處理按順序儲存,在程序存儲器內(nèi)編輯的程序進行運算,最后做出狀態(tài)輸出,通過外部輸出接口控制整流部件6RA7018。
西門子公司的PLC可編程控制器,是控制信號電壓由0~10 V模擬信號轉(zhuǎn)換成數(shù)碼。即將模擬信號變換成數(shù)字信號裝置(A/D轉(zhuǎn)換),通過內(nèi)部S一自鎖,R一只讀,V一故障設(shè)置等繼電程序設(shè)置以及程序、指令編排,最后通過外輸控制整流控制裝置6RA7018或電源柜內(nèi)控制部件。
(3)控制柜。主要由2臺整流裝置6RA7018組成,其主要功能是接收PLC指令后,產(chǎn)生脈沖控制直流電動機主回路中的三相橋式整流電路6個1200 A和勵磁用可控硅觸發(fā)信號的導(dǎo)通角僅(或推B角),以達到PLC預(yù)期設(shè)置的直流電動機恒轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)動輸出。整流控制裝置6RA7018自身也有接口聯(lián)通計算機進行指令讀寫、修改、刪除;并還有直觀的顯示,顯示其正常工作狀態(tài)值和相對應(yīng)故障以及自鎖值;在其前面板鑲有觸摸鍵,用以微調(diào)和轉(zhuǎn)換原設(shè)置的參數(shù)用。
3 數(shù)字與模擬控制靜動態(tài)參數(shù)分析比較
3.1 可控硅直流控制
當采用速度、電壓、電流三環(huán)控制時其方框圖(即數(shù)學(xué)模型)如圖1所示。通常閉環(huán)系統(tǒng)的參考輸入和攏動量恒定不變時,被控量 也恒定不變。當參考輸入或攏動量發(fā)生變化時,反饋量將與參考輸入之間產(chǎn)生新的作用誤差,通過控制作用,使被控量(輸出量)按新的參考輸入值穩(wěn)定下來或趨于恢復(fù)到原來的數(shù)值達到新的平衡,但由于系統(tǒng)總存在著慣性或儲能元件,使達到新的平衡狀態(tài)不能瞬時完成,要經(jīng)過過渡過程。
圖1 速度、電壓、電流三環(huán)控制方框圖
在摸擬控制電路設(shè)計時,無論是在時域還是頻域考慮,都要求系統(tǒng)首先必須是穩(wěn)定,對超調(diào)量、過渡過程的時間、振蕩次數(shù)提出一定要求,再就是系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)誤差應(yīng)滿足??蛇@三種要求之間又相互矛盾和制約,很難建立一個同時達到理想狀態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和參數(shù)。
3.2數(shù)字控制(PLC)
由于該控制系統(tǒng)為非線性系統(tǒng),故將其設(shè)置在飽和非線性狀態(tài),如圖2所示。由于該控制系統(tǒng)采用數(shù)碼的形式傳遞,為數(shù)控系統(tǒng),該系統(tǒng)的動態(tài)性能可用差分方程過程描述。在非線性系統(tǒng)中,暫態(tài)響應(yīng)曲線的形狀與輸入信號的幅值有關(guān),這是因為非線性系統(tǒng)不服從迭加原理的緣故;數(shù)字控制非線性系統(tǒng)的穩(wěn)定性不取決于系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和參數(shù);非線性系統(tǒng)振蕩在物理上是可存在的,但振幅是確定的,與初始條件無關(guān);再就是非線性系統(tǒng)輸出量(或信號)不包含輸入信號頻率的正弦分量。PLC對模擬量信號的處理,是將模擬信號變換成數(shù)字信號(A/D轉(zhuǎn)換)。A/D變換精度取決于A/D變換器的位數(shù),如10 V電壓要求以1 mV精度變換時,精度1 m~/10 V=0.01%,即1/3200十進制的3200用二進制表示10位,該系統(tǒng)精度等級足以滿足控制系統(tǒng)要求。且該系統(tǒng)中采用6RA7018整流裝置均以積分方式變換,可使信號尖峰平均化,從而使系統(tǒng)運行平穩(wěn)、可靠。
圖2 飽和非線性狀態(tài)曲線
PLC通過通訊接口和通訊協(xié)議,與6RA7018進行雙工通訊,將工作狀態(tài)與運行參數(shù)相互傳遞,并能實現(xiàn)動態(tài)顯示。同時操作6RA7018可將指令傳至PLC,從而控制系統(tǒng)的運行狀態(tài)。PLC、6RA7018不但能顯示系統(tǒng)運行狀態(tài)和參數(shù),還能記錄系統(tǒng)運行故障數(shù)據(jù),顯示故障點,從而縮短故障查找、排除時間。
由于該系統(tǒng)可對勵磁電流實行無極控制,根據(jù)直流電機機械特性方程式中不難看出當轉(zhuǎn)速n恒定時,通過改變勵磁電流來使得磁通改變對轉(zhuǎn)矩 有較寬的調(diào)整,避免只調(diào)整主回路電壓 而產(chǎn)生比較大的電能損耗,從而可降低能耗費用。
4 結(jié)束語
隨著科技不斷發(fā)展,PLC數(shù)字控制將會在自動控制,通訊程控等領(lǐng)域得到更多、更好的應(yīng)用和發(fā)展
評論