基于DCS的燃?xì)忮仩t自動控制系統(tǒng)
將液位進(jìn)行PID1調(diào)節(jié)后輸出,和蒸汽流量進(jìn)行加法運(yùn)算,其結(jié)果作為PID2的設(shè)定點,PID2將此設(shè)定點與給水流量的偏差進(jìn)行調(diào)節(jié),輸出帶動執(zhí)行機(jī)構(gòu),調(diào)節(jié)給水閥。
汽包液位是主被調(diào)量,給水量是副被調(diào)量,蒸汽流量是前饋量。當(dāng)汽包液位上升時,PID1的輸出減小,則加法器的輸出也減小,給水閥關(guān)小,就減小了給水量。當(dāng)汽包負(fù)荷變大時,即蒸汽流量增加,加法器的輸出就增大,給水閥開大,就增大了給水量。
當(dāng)蒸汽負(fù)荷突然增加,而出現(xiàn)“假液位”時,由于PID1是反作用,PID1的輸出就減小,即加法器里的X1就減小;由于負(fù)荷增加,加法器里的X2就增加,這樣,加法器的輸出基本變化不大。經(jīng)過短時間后汽包內(nèi)壓力恢復(fù)平衡,“假液位”消除,此時液位因蒸發(fā)量增加而開始下降,PID1的輸出就增加,則給水量增加,直至汽包液位恢復(fù)到給定位置。
3.3 爐膛負(fù)壓調(diào)節(jié)
爐膛負(fù)壓自動控制是通過調(diào)節(jié)引風(fēng)機(jī)入口風(fēng)門開度,保持爐膛負(fù)壓在-20――10 Pa的微負(fù)壓狀態(tài),保證鍋爐安全燃燒。當(dāng)兩臺引風(fēng)機(jī)同時運(yùn)行時,應(yīng)并列或者固定其中的一個對另一個進(jìn)行調(diào)節(jié),可在畫面上選擇并列還是固1調(diào)2(1為固1調(diào)2,0為固2調(diào)1)。爐膛負(fù)壓設(shè)高、低報警。
3.4 鍋爐送風(fēng)自動控制
送風(fēng)自動控制目的:使鍋爐所投入的燃料在爐膛中燃燒時,自動投入合適的風(fēng)量,以保證鍋爐的經(jīng)濟(jì)燃燒。主要控制的參數(shù)為煤氣壓力及送風(fēng)壓力, 進(jìn)而達(dá)到最高的的鍋爐熱效率, 煙氣含氧量作為總風(fēng)量的修正量。通過調(diào)節(jié)送風(fēng)機(jī)的擋板開度來調(diào)節(jié)送風(fēng)壓力;當(dāng)兩臺送風(fēng)機(jī)同時運(yùn)行時,應(yīng)并列(或者固定其中之一,對另一個進(jìn)行)調(diào)節(jié)入口風(fēng)門,可在畫面上選擇并列還是固1調(diào)2(1為固1調(diào)2,0為固2調(diào)1)。
3.5 鍋爐過熱蒸汽溫度自動調(diào)節(jié)(減溫水自動調(diào)節(jié))
鍋爐過熱蒸汽溫度調(diào)節(jié)采用自制冷凝水噴水減溫裝置,鍋爐過熱蒸汽溫度自動調(diào)節(jié)是根據(jù)集器集箱和減溫器出口蒸汽溫度自動調(diào)節(jié)減溫水調(diào)節(jié)閥開度,控制減溫水量,以保證集汽集箱中蒸汽溫度控制在430――450℃范圍內(nèi)。當(dāng)集汽集箱出口蒸汽溫度降低時,汽溫自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動減少減溫水量,隨著汽溫升高,減溫水量增加,保證集汽集箱出口蒸汽溫度穩(wěn)定,反之則減小減溫水量,避免汽溫產(chǎn)生較大波動。噴水減溫系統(tǒng)中,由鍋爐提供兩個給水調(diào)節(jié)閥,其中DN50調(diào)節(jié)閥是主調(diào)節(jié)閥,在正常運(yùn)行時使用;旁通管設(shè)一個DN50的調(diào)節(jié)閥,作為主調(diào)節(jié)閥的備用閥。在自動給水狀態(tài)下,只允許其中之一自動調(diào)節(jié)給水,另一調(diào)節(jié)閥備用;在程序投入之前,操作人員需要事先選定哪一個調(diào)節(jié)閥自動投入。如果此次未能設(shè)定,將按照上一次的設(shè)定執(zhí)行。在主給水調(diào)節(jié)閥后設(shè)DN150的調(diào)節(jié)閥,根據(jù)所需要的冷凝水量調(diào)節(jié)該調(diào)節(jié)閥的開度。采用串級調(diào)節(jié),蒸汽出口溫度經(jīng)PID1調(diào)節(jié)輸出后,作為PID2(減溫器出口溫度調(diào)節(jié))的設(shè)定點,PID2對此設(shè)定點和減溫器出口溫度的偏差進(jìn)行調(diào)節(jié),輸出帶動執(zhí)行機(jī)構(gòu),調(diào)節(jié)減溫水調(diào)節(jié)閥。
當(dāng)測得集汽集箱出口蒸汽溫度高時,PID1的輸出增大,則減溫水調(diào)節(jié)閥開大,增加減溫水量;反之,則減小閥門開度,減少減溫水量。
當(dāng)有擾動時(主要擾動有煙氣流量和溫度的變化引起的擾動,減溫器入口蒸汽流量和溫度引起的擾動,減溫水壓力變化引起的擾動)首先反映在減溫器出口的蒸汽溫度變化,溫度一高,則要求增加減溫水量,調(diào)節(jié)就比較迅速,而對集汽集箱出口的蒸汽溫度的影響就比較小,提高了調(diào)節(jié)品質(zhì)??驁D如下:
圖3 過熱蒸汽溫度自動調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖
4 監(jiān)控功能
在畫面上可顯示鍋爐各部分時的溫度、壓力、流量分布狀況,采集的數(shù)據(jù),歷史趨勢、報警閃爍畫面,完成各閥門、設(shè)備的開啟及操作,完成煤氣、助燃空氣的調(diào)節(jié)閥的操作及調(diào)節(jié),各系統(tǒng)的自動調(diào)節(jié)與軟手動調(diào)節(jié)、硬手動調(diào)節(jié)的無擾自動切換,各調(diào)節(jié)閥的操作及調(diào)節(jié)和保持各數(shù)據(jù)的動態(tài)顯示。主要畫面如下:
主菜單:完成系統(tǒng)登陸,選擇工作制度、切入主畫面。
主畫面:可顯示鍋爐爐的整個工藝生產(chǎn)流程及相關(guān)的主要參數(shù)值,報警閃爍,切入其他畫面的功能按鈕。分畫面:各調(diào)節(jié)系統(tǒng)的畫面,包括參數(shù)設(shè)定的功能鍵、棒狀圖、控制流程圖、報警紀(jì)錄,相關(guān)信息;歷史趨勢,相關(guān)的PID參數(shù)設(shè)定等。
報警畫面:按工藝要求,當(dāng)過程值超過報警上下限時,發(fā)出報警,并在報警畫面上顯示報警發(fā)生時間、報警值、報警等級、報警點,操作員在報警畫面中可以完成報警確認(rèn)、報警信息過濾等功能。
報表打印:可設(shè)置任意格式報表,可打印所有輸入輸出參數(shù)的報表。另外,對監(jiān)控站設(shè)有多個安全級進(jìn)行管理,每個安全級均由不同的權(quán)限,防止侵權(quán)或誤操作。
5 應(yīng)用效果
采用DCS系統(tǒng)及相關(guān)控制流程以后,首先使操作工操作方便,使用鼠標(biāo)點擊即可,整個鍋爐的運(yùn)行狀況在計算機(jī)屏幕上一目了然。在實際應(yīng)用中,采用DCS及相關(guān)控制技術(shù)的主要優(yōu)點有:提高能源利用率,保證系統(tǒng)能夠高效安全運(yùn)行;出水溫度穩(wěn)定,提高舒適度;升溫速度快。從控制性能看,調(diào)節(jié)比較及時,超調(diào)不大,上下波動小,運(yùn)行穩(wěn)定。
從節(jié)能降耗看,該生產(chǎn)線使用了工業(yè)過程優(yōu)化自動控制技術(shù)以后,提高了系統(tǒng)可靠性,與同種類型鍋爐相比, 每年減少故障停機(jī)時間約200小時,鍋爐功率為130噸/小時,蒸汽按70元/噸計,每年可節(jié)約資金180余萬人民幣, 給企業(yè)帶來可觀經(jīng)濟(jì)效益。
本文作者創(chuàng)新點:提出了一種基于分布式煤氣燃燒鍋爐控制系統(tǒng),既充分利用PC機(jī)豐富的軟硬件資源實現(xiàn)友好的人機(jī)界面,又通過工業(yè)以太網(wǎng)結(jié)構(gòu)與PLC機(jī)進(jìn)行通信,對鍋爐現(xiàn)場進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和及時處理,達(dá)到了鍋爐燃燒工況良好、節(jié)能降耗的工藝要求;全面實現(xiàn)儀電合一,統(tǒng)一由PLC和DCS完成其控制功能,實現(xiàn)了全面EIC一體化的系統(tǒng)。該系統(tǒng)控制思想較為先進(jìn),運(yùn)行穩(wěn)定,安全,可靠,節(jié)能。采用SIMATIC S7-400系列可編程控制器進(jìn)行鍋爐控制,硬件可由軟件組態(tài),軟件編程層次清楚,現(xiàn)場調(diào)試方便,利用其強(qiáng)大的通訊功能可組成各種分布式監(jiān)控管理系統(tǒng)。
評論