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易控組態(tài)軟件在紙漿模塑成型機監(jiān)控系統(tǒng)中的應(yīng)用

作者: 時間:2012-08-23 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

摘要:

本文引用地址:http://2s4d.com/article/160049.htm

系統(tǒng)的硬件配置和功能設(shè)計。利用PID自整定功能實現(xiàn)真空泵恒負壓控制。利用(INSPEC)實現(xiàn)生產(chǎn)的在線監(jiān)控,自動統(tǒng)計產(chǎn)量并生成報表。實踐表明,該系統(tǒng)的成功解決了目前生產(chǎn)中負壓波動大、耗能大、廢品率高的問題,提高了工作效率,節(jié)省了資源,降低了生產(chǎn)成本,具有很好推廣價值。

關(guān)鍵詞:;(INSPEC);恒定負壓;

引言

工藝在我國最早于紙餐盒、紙托盤的生產(chǎn),現(xiàn)已越來越廣泛的于儀器儀表、家用電器等進出口產(chǎn)品的包裝中。紙漿模塑制品是一種新型的環(huán)保包裝材料,具有可重復(fù)回收利用、生產(chǎn)過程環(huán)保、生產(chǎn)成本低等諸多優(yōu)點。紙漿模塑制品的生產(chǎn)以廢紙或紙漿為原材料,經(jīng)過調(diào)漿碎漿、成型、烘干、整型等工序,成為具有環(huán)保、防震、防水性能的優(yōu)質(zhì)包裝產(chǎn)品。

為了能在低值的紙制制品生產(chǎn)中獲取最大的效益,進一步降低生產(chǎn)成本,提高整個紙漿模塑生產(chǎn)線的生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量管理水平,通過對原有生產(chǎn)設(shè)備進行改造和效能優(yōu)化,真正實現(xiàn)了全套生產(chǎn)線各個系統(tǒng)的集中自動控制。本文將針對生產(chǎn)線中重要的成型工序的控制進行重點敘述。

1 紙漿模塑生產(chǎn)過程分析

成型工序由水環(huán)真空泵、真空泵供水泵、空氣壓縮機、空氣干燥機、成型機等組成。成型機的作用是利用負壓將配制好的紙漿吸附在紙漿模具上,經(jīng)過壓模、脫水處理,利用正壓使產(chǎn)品從模具上脫落,然后進入下一工序。在生產(chǎn)過程中,成型機對負壓穩(wěn)定性要求較高,一般需要負壓維持在-0.05MPa—-0.06MPa之間。負壓越低,成型機的模具吸附的紙漿越少,造成產(chǎn)品的厚度過薄,廢品率增加;負壓越高,一方面容易造成模具堵塞,影響正常生產(chǎn),另一方面使得產(chǎn)品的厚度過厚,浪費了紙漿和電能。由于成型機的數(shù)量已構(gòu)成一定的規(guī)模,所以采用集中供應(yīng)負壓的方式。所需負壓由兩組真空泵組產(chǎn)生,一組真空泵組包括一臺真空泵供水泵、一臺水環(huán)式真空泵。原有的控制系統(tǒng)全部采用接觸器、繼電器等手工操作方式。兩組真空泵組獨立控制,工頻運行,不僅控制方式缺乏靈活性,而且負壓波動也比較大,廢品率較高。每臺成型機之間的生產(chǎn)相對獨立,因生產(chǎn)品種的不同,需要設(shè)定不同的工藝參數(shù),由人工記錄生產(chǎn)量并進行統(tǒng)計。

為了保證負壓供應(yīng)的穩(wěn)定,我們利用PLC和變頻器對原有設(shè)備進行了改造,采用PLC的自整定PID功能,簡單方便的實現(xiàn)了真空泵組的自動切換和自動變頻控制。同時采用Modbus總線技術(shù)與上位機(INSPEC)通信,不僅實現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)化實時監(jiān)控,而且能夠自動進行產(chǎn)量統(tǒng)計、提供報表及打印功能。

2 成型機的設(shè)計

成型機主要包括上位機界面、通信協(xié)議、PLC控制系統(tǒng)三部分。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。選用北京九思易自動化有限公司開發(fā)的易控(INSPEC)。易控(INSPEC)軟件能夠支持同時與不同的PLC設(shè)備的通信。

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