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端子引腳焊接異常分析

發(fā)布人:新陽檢測 時間:2023-05-17 來源:工程師 發(fā)布文章
No.1 案例概述


PCBA端子引腳焊接發(fā)生異常,通過對PCBA基板和端子進行一系列分析,定位到問題發(fā)生的原因在于共面性不良,且端子焊接引腳與錫膏接觸程度不足導致。詳細分析方案,請瀏覽文章獲知。


Q:什么是共面性?

共面性也被稱之為平整度、共面度,是指各個端面與基準面的偏移量,基準面由定義的三個端面組成。常見的應用包括IC芯片、電子連接器等電子元器件的針腳共面度等。


No.2 分析過程


#1 PCBA焊接異常插座分析


外觀觀察


#插座剝離后觀察


#基板側外觀觀察


#插座側外觀觀察


說明:

插座剝離后觀察,基板側焊盤錫膏已自然坍塌成型,插座側引腳有少量沾錫,均無應力撕扯痕跡。


切片斷面分析


插座切片橫切斷面分析


#斷面金相分析




說明:

端子一排焊接引腳與基板間距呈現“笑臉”形式,且左側出現異常焊點的固定腳2比右側固定腳高出16μm。


#斷面SEM分析


[引腳53]



[引腳58]



[引腳60]



說明:


正常引腳53焊接引腳IMC連續(xù)致密;

焊接異常引腳58(該引腳與基板間距最大141μm)幾乎無錫膏,焊盤錫膏已自然成型,界面平滑;

焊接異常引腳60,有少量沾錫,錫膏已自然成型,界面平滑;IMC連續(xù)致密。


插座切片豎切斷面分析


#斷面金相分析


#固定腳1測量圖示


#固定腳2測量圖示


#焊接異常引腳測量圖示



說明:


端子左側固定腳1較右側固定腳2偏高,焊接異常引腳較同切面的引腳高出51.41μm。


#斷面SEM分析


說明:


焊接異常引腳有少量沾錫,錫膏已自然成型,界面平滑;IMC連續(xù)致密。


PCBA板面共面性測量


/ 測量方法 /

以板面底部兩側為點,建立基準線,測量板面中間到基準線的距離。



說明:


PCBA經回流焊接后,板面形變量為35.33μm。


#2 單品插座分析
插座引腳平整度分析


/ 測量方法 /

以兩端固定腳底座為兩點,取一直線為基準線,每間隔一個引腳,測量引腳底部至基準線的距離。距離越大數值越大,則該引腳越“凸”。



說明:


最大值:129.80μm,最小值:74.91,即引腳水平差距為54.89μm

插座引腳整體呈現弧狀,即中間下凸,兩邊翹起。


No.3分析結果


1.共面性不良


焊接引腳距基板距離呈現“笑臉”形式,即兩邊高,中間底;對插座引腳進行共面性測量,其引腳水平差距約為55μm,即插座引腳整體呈現中間偏一側下凹的弧狀。在回流時,基板受熱亦出現微曲,形變量約為35μm,即二者間兩側存在有約90μm的高度差。



2.引腳與錫膏接觸程度不足


部分焊接異常引腳底部有少量沾錫,但抬高間距最大的引腳幾乎無錫膏;未焊錫引腳位置回流后錫厚度約為100μm,從而導致插座引腳和焊錫之間無法有效的接觸,形成虛焊。


No.4 改善方案


建議#1


兩側引腳適當增加錫膏量,固定腳則減小錫膏印刷厚度,來平衡引腳與焊盤間的高度差,保障插座引腳與焊錫充分接觸。


建議#2


對插座引腳的水平度進行管控,建議IQC抽檢監(jiān)控。


建議#3


建議對PCB、插座進行防潮管理,避免PCB、插座吸潮后回流形變量增大。


新陽檢測中心有話說:


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