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X射線(xiàn)探傷在壓鑄生產(chǎn)中的應(yīng)用

作者: 時(shí)間:2013-05-02 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏


2)缺陷分析

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根據(jù)探傷圖象顯示,在鑄件上可以看到很多零散分布的亮點(diǎn)(在零件主體內(nèi),圖6圈出部位),由于該件為300x180x200;重2.5kg,圖示部位為加工量最大部位,易卷氣,易形成縮孔。根據(jù)此圖分析,該部位多為較大縮孔。

3 )形成原因

①壓鑄過(guò)程中,噴涂時(shí)卷入氣體,排氣不好;
②模具澆道設(shè)計(jì)不當(dāng),該部位填充不足;
③壓射速度不夠,填充不充分。

4 )改進(jìn)措施

①調(diào)整壓鑄工藝,增加吹氣時(shí)間,增加快壓射速度。

②更改模具,改進(jìn)橫澆道,加寬、加厚內(nèi)澆口,增加其截面積,減少填充阻力;增加一股分支澆道直接對(duì)這處填充。

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5 )結(jié)果

按工藝進(jìn)行壓鑄,再通過(guò)探傷圖像(圖8)與之前(圖7)對(duì)比,效果有了明顯改善。改后鑄件經(jīng)過(guò)加工后,加工面上有一些小的氣孔,基本符合產(chǎn)品要求;而改前的鑄件,為確認(rèn)其內(nèi)部質(zhì)量與探傷圖像所示是否一致,經(jīng)加工后證實(shí):在加工面上,出現(xiàn)明顯縮孔和超過(guò)2mm的氣孔。更改前后對(duì)比,可以看出通過(guò)探傷檢測(cè),可以準(zhǔn)確的判定出鑄件的內(nèi)部品質(zhì),對(duì)此來(lái)取相應(yīng)措施、及時(shí)解決問(wèn)題,可以減少加工成本和降低產(chǎn)品的廢品率。

3.2無(wú)損檢測(cè)

密封件——武漢本田的出水管

該產(chǎn)品已經(jīng)順利通過(guò)送樣階段,目前已進(jìn)人批量生產(chǎn)階段。

由于該產(chǎn)品是密封件,泄漏問(wèn)題是造成廢品的主要問(wèn)題,而泄漏的主要原因是氣孔問(wèn)題,因此品質(zhì)保證是以檢查頻次來(lái)控制的,所采用的方法是每班首尾各抽一件進(jìn)行檢查。

圖9為生產(chǎn)過(guò)程中的探傷圖像,圖中顯示各零件內(nèi)部組織均勻致密,無(wú)氣孔、縮孔等缺陷。以此對(duì)該產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)合格,經(jīng)過(guò)加工及試泄漏工序,無(wú)問(wèn)題產(chǎn)生。由此看出:通過(guò)檢測(cè)的使用,大大減少了因壓鑄產(chǎn)生的內(nèi)部缺陷造成的廢品,同時(shí)基本解決了加工能力緊張的問(wèn)題,從而保證產(chǎn)品的順利生產(chǎn)。

4 結(jié)論

通過(guò)實(shí)踐證明:應(yīng)用在生產(chǎn)過(guò)程中,作為先進(jìn)的檢測(cè)手段為產(chǎn)品品質(zhì)的提高,起到了不可忽視的作用,使現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)從外觀(guān)目視提升到了內(nèi)部探傷微觀(guān)檢測(cè),使我公司的產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)人新的階段。這不僅為壓鑄解決了一次廢品率無(wú)法降低的問(wèn)題,而且還使企業(yè)有了更堅(jiān)定的信心和能力面對(duì)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng),勇敢的迎接新挑戰(zhàn)。

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