基于ProfiBusDP總線的轉(zhuǎn)向拉桿自動(dòng)線系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
在Simotion中,變頻器驅(qū)動(dòng)的主軸也是配置成軸,其程序控制基本與伺服軸的控制相似。此外考慮到運(yùn)動(dòng)控制中故障處理,還必須給系統(tǒng)中的Fault-Task諸如TimeFauhTask,TimeFaultBackgroundTask等設(shè)計(jì)故障處理程序。
5 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
基于基于ProfiBusDP總線控制 的轉(zhuǎn)向拉桿自動(dòng)線系統(tǒng)的具體實(shí)現(xiàn)如圖6所示,整個(gè)生產(chǎn)線通過隔放料裝置工件自動(dòng)有序地輸送到待上裝置,由對中裝置完成工件的預(yù)定位,在經(jīng)步伐式輸送裝置將工件輸送到各加工位進(jìn)行車削、擴(kuò)孔、攻絲、銑槽工序的加工,待加工完成后再由輸送裝置將工件輸送發(fā)哦下料裝置,并對加工工件進(jìn)行計(jì)數(shù),當(dāng)工件達(dá)到5件時(shí),擋斜料氣缸,翻轉(zhuǎn)氣缸翻轉(zhuǎn),將工件內(nèi)廢液倒去。實(shí)現(xiàn)整個(gè)自動(dòng)化加工。
因該自動(dòng)線系統(tǒng)采用兩端同時(shí)加工,車削、擴(kuò)孔、攻絲、銑槽工序在自動(dòng)線上同時(shí)進(jìn)行,工件的上料和下料都是由系統(tǒng)自動(dòng)控制實(shí)現(xiàn),現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)加工節(jié)拍平均為1.5min/件,生產(chǎn)效率得到極大地提高,同時(shí)因整個(gè)自動(dòng)線系統(tǒng)都是自動(dòng)上料,加工,下料,極大地減少了人為因素干擾,工件的加工精度得到了提高,加工后的工件經(jīng)三坐標(biāo)檢測完全滿足設(shè)計(jì)精度要求。
6 結(jié)束語
針對當(dāng)前轉(zhuǎn)向拉桿生產(chǎn)方式效率和精度低的狀況,提出的采用基于ProfiBus-DP總線技術(shù)設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)向拉桿自動(dòng)線系統(tǒng),可靠性高,效率和精度都得到了很大的提高,同時(shí)提高了設(shè)備操作人員與設(shè)備的交互性和可操作性。系統(tǒng)通過人機(jī)界面的方式顯示整個(gè)自動(dòng)線運(yùn)行的狀況,并且具有故障診斷功能,便于維護(hù)人員對自動(dòng)線設(shè)備的維護(hù)。目前,該系統(tǒng)已在相關(guān)企業(yè)投入使用,客戶反映效果良好。
評(píng)論