變壓器過熱原因分析及故障診斷
⑺漏硅膠造成堵塞
某電廠一臺(tái) SFL一630O0/110型主變壓器,連續(xù)兩年高溫過熱。最后吊罩發(fā)現(xiàn),油箱的底盤上堆滿硅膠,約200kg,在鐵芯底面與底盤問約1.2cm縫隙全部被堵死,經(jīng)過檢查,原因是凈油器濾網(wǎng)不嚴(yán)密,有一較大縫隙,經(jīng)過18年運(yùn)行使硅膠大量進(jìn)入油箱,阻擋了油的循環(huán)通路,使循環(huán)不良,引起主變壓器高溫過熱。
⑻異物引起局部過熱
變壓器內(nèi)部殘留的異物不僅可能造成繞組匝間短路,引起局部過熱,而且也可能在異物中形成環(huán)流,引起局部過熱。例如,某臺(tái)DFL一60000/220型主變壓器的 A相 (單相變壓器),1960年投運(yùn)后正常,但在1982年換油時(shí)沖洗過繞組和鐵芯,一個(gè)月后發(fā)現(xiàn)總輕由100μl/l增加到300μl/l,一年后,總烴增加到 1125μl/l。用三比值法判斷故障性質(zhì)為300~700℃中等溫度范圍的熱故障。但通過試驗(yàn)檢查不出異常.最后進(jìn)行解體大修,為期3個(gè)月。由于該變壓器是沈陽變壓器廠的早期產(chǎn)品,限于當(dāng)時(shí)的技術(shù)水平,不但變壓器分相,而且每相變壓器的鐵芯也分內(nèi)外框。在大修時(shí).先將鐵芯上扼拆除,高低壓繞組吊走,再將內(nèi)外框分開,發(fā)現(xiàn)在鐵芯柱底部內(nèi)外框之間的油道中有一顆直徑為15mm左右的黑色球狀炭粒,粘在硅鋼片上。測(cè)量炭粒電阻為5Ω,經(jīng)鑒定為電焊渣,其附近有3張硅鋼片局部過熱、發(fā)藍(lán)。
分析認(rèn)為該電焊渣是廠家在裝配時(shí)落入內(nèi)外框間的油道中,由于所處位置湊巧,20多年來未發(fā)生異常。后來換油沖洗時(shí)該電焊渣沿著油道被沖到某一位置;由于硅鋼片疊壓參差不齊,該位置較窄,就會(huì)碰到內(nèi)外框鐵芯。在運(yùn)行中,該點(diǎn)的內(nèi)外框之間存在著磁位差,形成環(huán)流,造成局部過熱。經(jīng)修復(fù)后運(yùn)行正常。
⑼鐵芯多點(diǎn)接地引起的過熱
變壓器過熱性故障的診斷
⑴色譜分析法
氣相色譜分析是診斷變壓器過熱故障的重要方法。實(shí)踐表明,在局部過熱的情況下,變壓器油中含有大量的CH4和C2H4,故障涉及固體絕緣時(shí),油中還含有大量的CO和CO2,基于此特性,可以用氣體圖形法和比值法來判斷故障的性質(zhì)。
①氣體圖形法
以最大濃度為1,畫出氣體組分的相對(duì)濃度,即為氣體圖形。
②氣體組分比值法
a 判斷故障性質(zhì)。
判斷故障性質(zhì)的比值法有三比值法和四比值法。比較上述比值法,可以看出,C2H2/C2H4和CH4/H2兩比值對(duì)確定故障性質(zhì)是有效的。對(duì)過熱故障,在三比值編碼中C2H2/C2H4的編碼為0,CH4/H2的編碼為2;在四比值編碼中C2H2/C2H4的編碼為0,CH4/H2的編碼為1或2。據(jù)此提出以下判據(jù):
C2H2/C2H40.1 且 CH4/H2≥1
滿足上述判據(jù)即為過熱性故障。
過熱故障的溫度可分為低溫、中溫和高溫三個(gè)范圍。三比值法詳細(xì)地列出了這種診斷結(jié)果。
b 判斷熱故障回路。診斷時(shí),將三比值法與四比值法相結(jié)合,可區(qū)分過熱故障發(fā)生在磁回路還是導(dǎo)電回路。
在四比值法中,當(dāng) CH4/H2=l~3,C2H6/CH4
由上述可知,磁回路過熱判據(jù)與三比值法比較,有三個(gè)比值項(xiàng)是共同的。在這三個(gè)比值項(xiàng)中,磁回路過熱判據(jù)基本上與三比值法的比值組合0、2、2相同。因此當(dāng)基于三比值法判斷為 0、2、2熱故障后,再將其中的CH4/H2的比值按 l~3和≥3劃分為
CH4/H2=l~3,編碼記為2c(C一磁);
CH4/H2≥3,編碼記為2D(D一電)。
這樣,當(dāng)比值組合為:
0、2c、2時(shí)為磁回路過熱性故障;
0、 2D、2時(shí)為導(dǎo)電回路過熱性故障。
評(píng)論